安徽中煙蚌埠卷煙廠動力車間作為能源保障部門,負責向全廠提供水電氣汽,是蚌煙的能源心臟。動力車間始終堅持問題導向,開展節能減排探索,挖掘工藝節能新潛力,緊扣節能降耗、降本增效兩個關鍵詞,切實抓好各項重點工作。
恪盡職守抓關鍵
在設備運行的過程中,動力車間中控操作工發現空調KZS2頻繁因溫度超上限報警,且通過進一步數據分析發現,6-11月控制貯葉間、預混間高溫高濕的5#空調室蒸汽用量高于其他普通需求的空調室,存在能源浪費。車間迅速召集相關人員召開分析會。
經過分析,由于公司進一步改進制絲工藝標準,5#空調室三臺空調原設計已無法滿足現階段工藝標準的溫濕度要求。5#空調室采用蒸汽加濕,且沒有安裝表冷器。當濕度低時自動控制系統進行蒸汽加濕,但是由于蒸汽熱值大,在加濕過程中同步升溫,此時又需進行制冷降溫,造成了加濕與制冷過程的相悖。如能優化5#空調室加濕系統,勢必可以滿足公司發布的新工藝標準并且大大減少蒸汽用量,同時達到節能降耗、降本增效的目的。
通過查閱大量資料與調研,車間發現等焓加濕符合5#空調室的特殊需求,市面上主流的等焓加濕設備為二流體加濕、高壓微霧加濕與濕膜加濕。車間立刻與相關廠家聯系,摸排合適的加濕系統。經過了解,二流體加濕系統原理是利用空化作用將水霧化達到加濕目的,這個過程需要借助空壓動力。但空調室并不具備空壓條件,如再增加空壓系統違背了本項目節能降耗的初衷。高壓微霧加濕系統的加濕面積大、能耗低,但是需要高壓氣泵,且對水質要求很高,渾濁的水源易導致噴嘴堵塞,造成加濕“白粉”現象,綜合計算其運行成本較高。
濕膜加濕系統可用自來水進行加濕,成本較低,且較穩定。其原理是讓干燥的空氣通過濕膜材料,水分子充分吸收空氣中的熱量而汽化、蒸發,使空氣的濕度增加,形成濕潤的空氣,同時,在空氣的焓值保持不變的前提下,空氣的濕度增加使溫度下降。但缺點是加濕量較小,體積與前兩者相比較大。
協同合作克難題
經過車間技術人員深入的研究與討論,最終根據膜濕加濕技術原理,結合組合式空調器實際使用狀況,決定采用濕膜加濕系統與原有蒸汽加濕結合的加濕方式。在保留原空調箱中結構的前提下加裝濕膜加濕系統,構成以濕膜加濕為主,蒸汽加濕為輔的加濕模式。用蒸汽加濕補足了濕膜加濕量小的短板,運用等焓加濕特性同時滿足了濕度與溫度的要求,這也是行業內首次采用濕膜加濕系統。
由于5#空調室在制絲車間頂層,樓層較高,雖設有吊裝葫蘆,可加濕系統部分組件尺寸遠大于吊裝葫蘆口徑,無法借助工具進行運輸,只能運用人力從樓梯搬運。車間員工協同合作,把組件手拿、肩抗地運輸了上去。由于加濕系統在空調箱體頂端,需要登高作業,且要在原有設備閥門上進行改造,空間十分有限,這無疑增加了作業難度。經過車間維修工、電工與設備廠家兩個多月配合施工,濕膜加濕系統終于交付,最終改造結果同時滿足了使用需求、便于檢修、美觀等要求。
可新的問題又接踵而來。由于濕膜加濕系統為后期加裝,在實際使用中,出現了濕膜加濕系統的自控與原集中控制系統邏輯沖突的現象,發生控制紊亂,導致部分閥門開關異常。車間立即與濕膜加濕廠家和原集中控制系統廠家取得聯系,進行三方協調。經過與廠家多次溝通和現場調試,程序編輯人員對兩個系統的邏輯進行了優化,使二者程序達到融合,電氣維修組對部分部件進行更換,最終達到了預期效果。
行之有效碩果累
改造后,2022年8-11月平均蒸汽耗用量由2021年的178.96噸變為120.99噸,同比減少32.4%,節約約19.6萬的蒸汽費用。根據蚌埠地區的氣象條件結合等焓加濕計算,得出節約12萬左右的制冷費用,年節約總能耗約31.6萬元。
對于濕膜加濕系統的探索過程,只是動力車間眾多節能降耗項目中的一個,它是動力人日常工作的一個縮影。發現問題、探索問題、嘗試用新的方式解決問題。動力人敢為人先,以創新的思維不斷尋找更優解,把車間工作落到實處。
動力車間始終以節能降耗、降本增效為己任,堅持補短板促提升;以全面綠色轉型為引領,堅定不移走生態優先、綠色低碳的發展道路;以科技創新為支撐,用創新的思維尋求降本增效的新途徑,鍛造技術改造“金剛鉆”,通過技術改造降低成本、節約能耗,為促進企業綠色高質量發展添磚加瓦。
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