今年以來,云南中煙紅塔煙草(集團)有限責任公司昭通卷煙廠生產能耗指標降幅明顯:水消耗同比下降27.05%,電消耗同比下降1%,蒸汽消耗同比下降11%。這得益于昭通卷煙廠認真落實行業高質量發展要求,以綠色制造為追求,不斷優化資源配置,挖掘節能降耗潛力,提升精益管理水平。
“精益”沒有完成時。為進一步降低能耗,提高能源使用效率,昭通卷煙廠構建并完善能源生產使用體系,尋找生產分配全流程中存在低效和浪費現象的環節,找準病根、對癥下藥。
通過不斷探索,昭通卷煙廠逐步形成了以動力車間能源管理供給部門為中心、各用能部門為外延的節能降耗架構模式。以精益管理理念為切入點,昭通卷煙廠聚焦電、天然氣、水等能源使用環節,科學做好電氣設備、鍋爐設備、制冷空調設備、空壓設備等能源分配使用工作。
在昭通卷煙廠看來,合理使用能源,源頭是關鍵。為防止電、天然氣和水供給質量波動,昭通卷煙廠積極與能源供給單位建立長效信息快速響應反饋機制,通過部門對部門、聯系人一對一的方式,形成責任制。一方面,通過能源管控網,進行數據實時監控和記錄,收集能源供給變化信息;另一方面,通過多渠道與供給單位溝通反饋情況,第一時間采取措施。
與此同時,昭通卷煙廠還以提升應急能力為重點,制定了能源供給質量變化應急措施。他們以生產作業區為點,以生產流程為線,以能源監測相關崗位為基礎,形成逐級匯報制度。同時,根據操作規程和工藝質量要求,針對能源波動問題類別、性質和程度,采取相應處置辦法,保證能源供給質量達標,有效避免能源浪費。
與源頭相匹配的是過程的梳理。在昭通卷煙廠看來,節能降耗,關鍵要聚焦“人”的問題。
昭通卷煙廠堅持依靠員工力量,不斷調動員工節能降耗的積極性與主動性。他們以車間、班組為單位,結合工種崗位類別,定期開展操作技能培訓和競賽,提升員工工作能力,并制定生產工藝流程考核標準,保證責任落實到人。
“人”的問題解決了,設備的精準性也是保障生產正常開展的關鍵所在。
一直以來,昭通卷煙廠不斷完善設備檢查制度、健全設備維修責任到人的考核機制、建立設備保養臺賬等,以人機協同共進的方式,實現了穩定生產。
在穩定保障的基礎上,昭通卷煙廠先后組織開展了制冷機組壓縮機運行方式優化、自主研發離心式空壓機增壓裝置、冬季板式換熱器代替電制冷機換熱制冷等工作,基礎能源消耗減少了,生產流程得到整合,能源效率顯著提升。
尤為值得一提的是,在節能降耗工作中,昭通卷煙廠還十分注重能源管理過程的精準可控。他們搭建平臺,以準時化生產理念貫穿生產全過程,要求動力車間能源管理供給部門加強與用能部門的溝通協調,做到準時供給能源,及時停送能源,防止待機浪費,并結合各部門的工作情況、用能特點、指標、綜合能耗等因素,制定用能考核值,形成考核標準方案。
借精益管理東風,揚節能降耗之帆。如今在昭通卷煙廠,珍惜能源的理念深入人心,節能降耗的措施隨處可見。昭通卷煙廠提出,下一步將繼續通過征集合理化建議、“找差距、補短板、強管理、促提升”等活動,實現全員參與節能降耗實踐,在建設綠色工廠過程中,進一步做精、做細、做實。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察