煙草在線摘自《東方煙草報》 湖北省十堰市煙草專賣局(公司)物流中心老卷煙分揀線設計分揀能力7000條/小時,平均分揀效率5205條/小時。十堰市局(公司)武當問道QC小組通過攻關,使該分揀線平均分揀效率提升到了10389條/小時,近乎翻了一番。他們是如何做到的?
帶著這個問題,9月7日,記者來到十堰市局(公司)物流中心。物流中心負責人陳海濤指著分揀線中間一段告訴記者:“秘密在這里?!?/p>
記者走近發現,分揀線上,用于區分零售客戶訂單卷煙的切戶盒(也叫訂單盒)被一條細長“鐵臂”攬入“懷”里,與跟在后面的卷煙分離,經過“鐵臂”導引進入一旁的傳送帶回傳備用;原本豎立的卷煙,經過一根滾輪后平穩地“躺”下,進入打碼環節。
“原本分離、回傳切戶盒,調整煙姿、放平卷煙都由專人負責,實施QC改造后,減少了人力,提升了效率?!标惡f。
2005年,十堰市局(公司)引進SCED-100型卷煙分揀線,設備有效作業率74%。
2013年年初,十堰市局(公司)根據精益管理新要求,提出力爭將分揀線有效作業率提升至95%。同年8月,武當問道QC小組將提升分揀線有效作業率作為研究課題,開展技術攻關。
QC小組調查發現,分揀線主要存在人力成本高、工作時間長、勞動強度大、分揀效率低等問題。比如,分揀線日常分揀工序有領取任務、卷煙上柜、對單揀貨等7個步驟,所需人員10人,其中1人負責切戶盒回收傳遞,1人負責調整煙姿。同時,因切戶盒回收、傳遞不及時或因煙姿調整不到位,經常出現設備等待或包裝卡機、打碼漏碼現象,影響作業效率。
“自主研制、改造設備,實現切戶盒自動收取、回傳,條煙自行進行姿態檢查、調整,能有效降低人工成本,提升運行效率?!盦C小組成員蔡玉鳳對記者說。
QC小組成員暗自定下了提升目標——平均分揀效率不低于9000條/小時。
目標已定,重在實施。圍繞“切戶盒分離、回傳”和“卷煙姿態調整”,QC小組成員們開動腦筋,集思廣益。
針對“切戶盒分離、回傳”,QC小組想出了3套解決方案:在輸送線上打孔,使切戶盒自動下落至回收箱中,人工收取、送回貨架;在輸送線上打孔,使切戶盒自由垂落于加裝的皮帶機上,通過皮帶機回傳至貨架;在輸送線一側加裝分離裝置和分流帶,將切戶盒分離、分流并通過皮帶機回送至貨架首端。
“前兩種方案設計簡單、易操作、成本低,但孔槽寬度難以確定,而且切戶盒垂落易卡帶并導致停機,穩定性、可靠性較差。”物流中心設備員、QC小組成員羅豪說,他們最終選擇了第三種方案。
針對“卷煙姿態調整”,小組成員試驗對比了“加裝限高板”“加裝一段爬坡減速輸送線”“加裝條煙姿態控制桿”3套方案,發現加裝煙姿控制桿最有效。
確定了解決方案,武當問道QC小組馬不停蹄地開始琢磨細節:切戶盒分離導引裝置材質用鐵皮還是不銹鋼,切戶盒分離導引裝置選片狀還是圓筒狀,煙姿控制桿是實心還是空心,等等。
經過全體成員的努力,兩種裝置最終都成功研制了出來。
2013年11月26日至12月31日,新裝置在分揀線調試運行,結果顯示:切戶盒分離準確、無遺漏,回傳及時;煙姿調整后符合打碼、包裝要求。
2014年1月,安裝了新裝置的分揀線經過27天的運行檢驗,取得明顯成效:平均分揀效率由5205條/小時提升到10389條/小時。
“從作業人員、作業時間、作業耗電來看,該項目節約年度運行費用約16萬元。”陳海濤說,該項目還獲得國家知識產權局授予的實用新型專利證書,獲評行業2014年QC成果三等獎。
“收獲不止這些,最主要的還是我們團隊合作意識、解決問題信心和個人能力得到了提升。”蔡玉鳳笑著說。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察