近日,湖南中煙長沙卷煙廠完成一套老舊制冷系統技術改造的測試。改進后的制冷系統節能效果顯著,運行臺時同比減少486小時,運行耗電同比減少28萬度。
由于卷煙生產工藝對空調溫濕度控制有高標準要求,空調系統能耗占比有升高趨勢。隨著時間的推移,空調的制冷系統熱效率逐年降低,導致能耗升高,設備故障率也有所提升。為解決這一難題,技術團隊首先否決了直接更換設備以求提高熱效率的方案。
在不斷現場勘察和技術考證后,技術團隊提出了將原有并聯的兩個制冷系統串聯打通,使兩個機組能共同使用運行的設想。同時,可以通過改進調整冬季模式的自動運行,根據氣溫隨時調整運行狀態,以此達到節能降碳效果。該廠原有的制冷系統,因條件受限沒有完全發揮各自的全部能力,如同兩列火車馬力大,但各自運貨不飽和、能耗大,如能將兩列火車的車廂聯合調配,根據負荷調整運力,裝載量少就只開一臺火車,這樣就能大大節省了能耗。
圖為技術團隊在現場勘察制冷系統管道情況
技術團隊采取“迂回戰術”巧妙地避開原有的密集管路,最大程度利用原有的管道,改裝相關組件,將兩個系統緊密地結合在一起。
“在改造過程中,我們遇到了許多預料之外的困難。比如,管道老化腐蝕部分需要進行更換;設備型號不匹配,需要重新定制或者改裝;還有施工現場環境復雜,需要做好安全防護措施等等。”團隊負責人沈洋介紹道,“最讓我們頭疼的是如何精確控制冷凍水的流量和溫度。”由于系統運行已久,管道內的污垢和雜質很多,流量計和溫度傳感器都受到了影響。
技術團隊經過多次研究和嘗試后,使用緩蝕除垢劑、除藻劑對管道進行徹底清洗,并更換新的流量計和溫度傳感器。這套改進后的冷凍水系統已經穩定運行了10個月,兩個系統的制冷機都可以隨時開啟,再也不用擔心兩個系統之間無法匹配的問題。這種靈活性讓設備的使用率大大提高,減少了浪費。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察