2024年9月,云南中煙紅云紅河集團烏蘭浩特卷煙廠(以下簡稱“烏蘭煙廠”)《研制多品牌煙箱外觀檢測裝置》和《構建卷煙產品質量“數字化”管控體系》兩個科技成果分別獲得第七屆全區質量創新大賽二、三等獎,這是工廠首次獲得自治區級獎項,實現了新突破。
項目組成員在分析數據指標運行情況 馬迎新 攝
近幾年,烏蘭煙廠通過采取一系列措施激活創新原動力,重新設計系統激勵機制,在獎項設置上做“加法”,即在原來的廠級創新項目基礎上,增加成果轉換類獎項,拓寬創新競爭賽道;在評選數量上做“減法”,堅持優中選優,確保獎項含金量;堅持項目引領,促使創新成果更好地應用于生產實踐,提升生產運行質效。
“以前生產的時候,我一直在想,如果溫度、含水率能自動走到中心值該有多好!”如今,“一潤一加一調水”新型工藝調控模式和智能預測模型的應用,讓制絲車間中控操作工于青格勒的夢想成真,這是工廠利用創新成果解決生產實際問題的一個縮影。
項目組成員在討論創新課題 馬迎新 攝
為解決制絲線生產過程數據質量不高、關鍵指標控制水平偏低、評價體系缺乏科學性指導性等問題,工廠以“流程再造+模型預測”融合創新為手段,不僅實現了制絲關鍵指標的“穩”和感官質量的“優”,科學合理挖掘數據價值,將人從繁重的統計分析中解放出來。
物料溫度、含水率控制靠人工經驗值估算,一直是制絲中控操作工無法回避的難點。如何打破來料水分與出料含水率之間的桎梏,烏蘭煙廠通過建立全新的數據預處理方法和精準主客觀評價體系,讓“人工估算時代”一去不返。現在,員工只需要下載生產批次的工單,便可自動在數據基礎上集成構建模型,智能化預測加水量。
項目組成員在討論智能控制加水量問題 馬迎新 攝
目前,工廠主力品規切葉絲含水率Cpk優良率由54.52%提高到了91.50%。在破除依靠人工經驗估算造成的關鍵指標控制水平偏低后,工廠用科學數據代替經驗判斷,實現了制絲關鍵指標均質化水平的提升。
上述生產變化均來自《構建卷煙產品質量“數字化”管控體系》項目實施帶來的好處,像這樣的成果應用事例還有許多。
“項目越做越大,從一個小小的課題攻關最后變成了一個科技創新成果!”《構建卷煙產品質量“數字化”管控體系》項目組成員胡東東感慨道。
在紅云紅河集團工藝質量部的指導幫助下,項目從最初只是建立松散回潮智能加水模型,到對工藝流程重塑,最后又構建了薄板干燥關鍵參數智能精準預測調控系統,并在曲靖和會澤兩個卷煙廠推廣應用。該項目已納入集團制造力新優勢三年行動計劃,推廣覆蓋所有工廠。樹立了紅云紅河集團數字化轉型“先行先試”的典型案例,為行業內制絲線數字化轉型探索了一條新的路徑。
2024年是烏蘭煙廠創新成果呈井噴式發展的一年,今年5月,合和QC小組憑借課題成果《YJ17供料成條機拋絲輥軸承座快速拆卸工具的研制》獲得紅云紅河集團二等獎、云南中煙優秀獎。10月10日,又傳來好消息,《烏蘭卷煙廠制絲線關鍵工序智能預測模型構建》和《基于在線檢測裝置大數據分析的卷包機組凈效率優化及提升》兩個科技項目分別獲得2024年度紅云紅河集團科技進步一等獎和三等獎。
截至10月,烏蘭煙廠今年獲得專利授權共計140件,與去年同期相比增加了41件,通過新質生產力與技術創新推動工廠發展提質。
2025中國雪茄(四川)博覽會暨第七屆“中國雪茄之都”全球推介之旅