5月中旬,云南中煙工業有限責任公司紅云紅河煙草(集團)有限責任公司紅河卷煙廠(以下簡稱“紅河卷煙廠”)動力車間污水處理站傳來喜訊——中水COD值降至9mg/L,創下歷史新低。
污水處理站業務主管孔德亮(右)在調取COD記錄(資料圖)。
“COD值直接反映水體污染程度。”污水處理站業務主管孔德亮介紹,2025年初,該車間便完成了污水處理站的工藝優化和過程調測,推動中水COD值下降,通過精細化調控和漸進式創新,最終實現了9mg/L的新突破。
廠區景觀池(資料圖)。
在污水處理車間,操作工楊洪燦在膜出水泵前記錄數據,他指出:“新裝的旁路管道,就是處理洗膜水的關鍵。”按照工藝要求,每兩個月需對處理膜進行清洗,以往洗膜水直接混入回用水,會導致COD值周期性升高。
為解決這一難題,操作團隊和維修團隊為洗膜水設計了專用回流通道,使其重新進入集水池二次處理,徹底切斷了污染回流的可能性。此外,還通過精準曝氣調控系統,各類微生物穩定,污水處理效率明顯提升。
機修工繆忠毅在調試閥門(資料圖)。
在膜池旁,機修班機修工賀思海師傅正調試新裝的曝氣調節閥。“這些微生物就像‘菌寶寶’,必須給它們創造最適宜的生存環境。”他盯著壓力表說道,“0.06兆帕,這個壓力剛剛好。”
機修工賀思海在調節壓力表(資料圖)。
在化驗室里,化驗工馬雙能師傅的筆記本上記錄著上百組實驗數據,他稱之為團隊的“武功秘籍”。為了找到最佳藥劑配比,他和團隊反復調整試驗了上百次。“有時,為了驗證一個數據,團隊需連續奮戰數小時,最欣慰的就是看到COD值一點點下降。”馬雙能師傅說道,“9mg/L的COD值,不僅是一組數字,更讓每一滴水獲得了‘第二次生命’。”最終,處理達標的中水將通過管道流向廠區。
化驗工馬雙能在整理實驗數據(資料圖)。
此次COD值創下新低,預計每年節約用水12萬噸,降低生產成本30余萬元,實現了綠色發展的“乘法效應”。
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