效率穩(wěn)超94%、故障率低于33%,江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司淮陰卷煙廠GDX2細(xì)支包裝設(shè)備運(yùn)行“又快又好”,吸引了不少卷煙廠人員前去參觀學(xué)習(xí)。保持“又快又好”,他們究竟有什么秘訣呢?
這要從淮陰卷煙廠“三班兩運(yùn)轉(zhuǎn)”改革說起。去年年初,淮陰卷煙廠取消實(shí)行多年的“三班三運(yùn)轉(zhuǎn)”生產(chǎn)組織模式,改為“三班兩運(yùn)轉(zhuǎn)”,以破除產(chǎn)能和人員瓶頸,提升生產(chǎn)聯(lián)動(dòng)保障水平和柔性能力。
生產(chǎn)組織模式的改革,對設(shè)備生產(chǎn)效率和穩(wěn)定性提出了更高要求。就包裝設(shè)備而言,淮陰卷煙廠65%為國產(chǎn)細(xì)支化改造的GDX2包裝機(jī)組,平均效率僅為89.98%,產(chǎn)能不足以支撐“三班兩運(yùn)轉(zhuǎn)”模式的長期運(yùn)行。
“至少要達(dá)到94%的效率,才能適應(yīng)生產(chǎn)需求。達(dá)到這么高的效率,機(jī)器還要平穩(wěn)運(yùn)行,對維修人員是極大的挑戰(zhàn)。”淮陰卷煙廠生產(chǎn)制造處卷包工段維修工劉成偉介紹說。
運(yùn)行速度不能降、停機(jī)次數(shù)不能多、設(shè)備效率不能低,面對“三個(gè)不能”的目標(biāo),淮陰卷煙廠生產(chǎn)制造處研究決定,由劉成偉牽頭,組建QC小組,奮力攻克難關(guān)。
沒有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)借鑒,小組成員必須自行摸索。他們從調(diào)查研究切入,選取生產(chǎn)效率最低的設(shè)備反復(fù)觀察,發(fā)現(xiàn)有四個(gè)要因增加了故障停機(jī)次數(shù)——4號輪進(jìn)5號輪過渡套口間距大、5號輪商標(biāo)紙定位擋齒高度低、5號輪前后端圓弧板間距大、8號輪出口皮帶里外側(cè)速度不同步。
問題癥結(jié)找到了,小組成員相信,只要對癥下藥,設(shè)備提速只是時(shí)間問題。
經(jīng)過充分論證試驗(yàn),他們采取了一系列對策:設(shè)計(jì)一款新型過渡套口兩側(cè)導(dǎo)板,解決了4號輪進(jìn)5號輪過渡套口間距大問題;改進(jìn)5號輪擋齒形狀、尺寸和5號輪進(jìn)6號輪套口下底板,解決了5號輪商標(biāo)紙定位擋齒高度低問題;設(shè)計(jì)安裝新型5號輪內(nèi)側(cè)圓弧擋板,解決了5號輪前后端圓弧板間距大問題。
三道難題迅速破解,就在小組成員感覺勝利在望時(shí),最后一個(gè)問題——“8號輪出口皮帶里外側(cè)速度不同步”卻遲遲找不到突破口。
“每臺(tái)設(shè)備都有差別,有上世紀(jì)90年代初引進(jìn)的進(jìn)口設(shè)備,有近年來引進(jìn)的純國產(chǎn)設(shè)備,不能一概而論。”“支撐架設(shè)計(jì)的通孔位置不對,螺絲就無法安裝、定位。”……攻關(guān)一時(shí)陷入僵局。
不能放棄!劉成偉召集組員,集思廣益,一次又一次調(diào)試,終于找到了解決辦法。他們先是確定了支撐架的安裝位置,然后以固定主動(dòng)輪一端的螺孔為支點(diǎn),設(shè)計(jì)出上、下固定支撐架的外形,最后根據(jù)實(shí)際情況以及所選軸承的規(guī)格確定支撐架尺寸、安裝孔的位置,進(jìn)行安裝。
試驗(yàn)成功后,維修工汪浪不由地感嘆:“光一個(gè)螺孔孔距,我們就改了好多遍。可見任何項(xiàng)目的成功都不是一蹴而就的,沒有推倒重來的勇氣、勇攀高峰的決心,哪里會(huì)有柳暗花明!”
項(xiàng)目實(shí)施后,淮陰卷煙廠GDX2細(xì)支包裝機(jī)設(shè)備效率穩(wěn)超94%,不僅生產(chǎn)出的煙包外形漂亮,機(jī)器頻繁故障停機(jī)、殼片和煙支消耗大等問題也得到較大改善。目前,這一做法已在全車間設(shè)備上推廣。