改進前的紙圈張緊裝置示意圖。
改進后的紙圈張緊裝置裝配圖(1張緊塊、2活塞、3導柱、4氣缸體、5支座、6復位擋圈、7復位彈簧、8導向桿、9軸座、10軸座臺階孔、11限位套、12限位槽、13擺桿)。
項目背景
重慶中煙工業(yè)有限責任公司涪陵卷煙廠的ZB25、ZB45型包裝機組,均采用YB955卷煙條外透明紙自動裝卸料機,對條包透明紙紙卷耗材進行夾持,并實現(xiàn)自動裝卸。其中,發(fā)揮夾持功能的部位為紙圈張緊裝置。為保證透明紙輸送穩(wěn)定和條盒透明紙包裝質量,設備運行狀態(tài)下,紙圈張緊裝置要確保夾緊透明紙卷,不產生打滑現(xiàn)象。
在運行過程中,紙圈張緊裝置有時會發(fā)生氣囊漏氣問題,導致透明紙無法夾緊、打滑,造成條包透明紙折皺等問題,影響產品外觀質量。
原因分析
紙圈張緊裝置的工作原理是,壓縮空氣從空心軸進入,給氣囊充氣,氣囊膨脹,紙圈座圓周分布的四個張緊塊被頂出,卡住透明紙圈內徑,夾緊紙圈,在主機透明紙輸送機構的牽引下,紙圈張緊裝置整體隨透明紙卷旋轉,并由其后方的電磁離合器控制轉速,以保證透明紙穩(wěn)定輸送。
氣囊屬于易損件,需要定期更換,由于備件質量不穩(wěn)定等客觀原因,實際生產過程中,其更換頻率很難準確把握。一旦更換不及時出現(xiàn)漏氣,氣囊內部壓力便會減小,漏氣現(xiàn)象嚴重到一定程度,氣囊內部壓力低于4bar(壓縮空氣工作壓力為4~6bar),張緊塊便無法有效夾緊紙圈,造成透明紙輸送不穩(wěn)定,繼而導致透明紙折皺等包裝質量問題。
方案設計
摒棄原裝置的氣囊張緊機構,改造為氣動連桿機構。其原理為,借助連桿運動將氣缸活塞軸向力轉化為張緊塊徑向張緊力,從而夾緊紙圈,達到與原裝置相同的效果。
裝置使用時,接通壓縮空氣,壓縮空氣從軸座的軸心孔進入,至氣缸體,推動活塞沿導柱向支座方向移動,推動張緊塊向軸座方向移動。同時,在擺桿作用下,張緊塊沿支座徑向向外移動,從而夾緊透明紙紙圈。此時,復位彈簧處于壓縮狀態(tài)。壓縮空氣切斷時,復位彈簧推動復位擋圈復位,實現(xiàn)張緊塊的復位。
項目成效
裝置改造后,因氣囊漏氣造成的條包透明紙折皺等質量問題得以杜絕,紙圈張緊裝置維護周期較改進前大大延長,安裝使用6年間僅進行過一次拆卸清潔。
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