2021年12月28日上午,浙江中煙工業(yè)有限責任公司寧波卷煙廠卷包車間,E11卷接機組擋車工黃杰正在對設備開展2021年最后一次煙支質量檢查工作,在他旁邊,裝盤機正自動裝盤煙支并進行標記,滿盤格斗緩緩移出,靜靜等待檢驗結果。自煙支格斗信息采集對比系統(tǒng)上線以來,黃杰已通過該系統(tǒng)完成五次煙支專項檢測。“下游機組再也不用擔心不合格煙支偶然性未被剔除的風險了,我們調整設備更有信心了。”黃杰看到檢測結果后,激動不已。
近年來,浙江中煙嚴守企業(yè)生命線,積極開展質量提升三年行動計劃,下屬寧波卷煙廠卷包車間聚焦問題導向,成立精益維修班組,攻關設備出現(xiàn)的各類“疑難雜癥”。針對生產過程中出現(xiàn)的不合格煙支小概率漏剔現(xiàn)象,精益維修班組自主研發(fā)了一套煙支格斗信息采集對比系統(tǒng),徹底解決了此類問題。
“以往出現(xiàn)漏剔狀況,擋車工只能在通道上一遍遍檢查,把不合格煙支挑出來。現(xiàn)在,裝盤機會自動用格斗收集該時段的煙支,讓擋車工配合檢驗人員進行專檢,確保煙支質量。”精益維修班組成員金錦表示。
不合格煙支漏剔問題是金錦在一次車間設備巡檢中發(fā)現(xiàn)的,他在精益維修班組的周分析例會中把這個問題提了出來。
“從目前設備的內部可用空間來看,想要增添新的機械結構會比較困難,不如從電氣方面入手。”車間電氣主維修陳明建議。
“能不能在裝卸盤機上多加一個子系統(tǒng),當卷接機剔除異常煙支時,裝盤機自動用格斗收集該時段生產的煙支并標記,再讓擋車工配合檢驗員專門在QTM綜合測試臺進行外觀和物理檢驗,合格后再放行。要是漏檢或者誤放,卸盤機就自動鎖定格斗并報錯,怎么樣?”金錦提出了解決之法。
“這個方法好,不僅可以把壞煙全數(shù)‘封鎖’,還不影響生產。”陳明贊同道。大家也一致認為這是個好方法。
圍繞最終形成的設計思路,精益維修班組開始搭建平臺框架,構造算法模型,形成系統(tǒng)模塊。此外,還將裝卸盤機控制終端PLC和數(shù)采管控系統(tǒng)進行連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲與運輸。
在確定系統(tǒng)輸入信號的類別上,精益維修班組采用RFID讀寫器讀寫煙支信息的方式,錄入煙絲代碼、標記位置、機臺號碼、裝卸盤時間等信息,并同步上傳到數(shù)采系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)庫中,實現(xiàn)精準管控。
經過反復調試、修改,煙支格斗信息采集對比系統(tǒng)在設備上成功安裝使用,精益維修班組對安調后的設備進行為期一個月的跟蹤驗證,得出結論:改進后的設備能有效將質量波動的煙支進行隔離,漏剔煙支進入下游設備的問題得到徹底解決。煙支格斗信息采集對比系統(tǒng)目前已推廣到其他卷接機組,并成功獲得一項發(fā)明專利授權。
將科技創(chuàng)新與傳統(tǒng)產業(yè)相融合,近年來,該車間闖出了一條高質量發(fā)展的新路子,努力以創(chuàng)新驅動打造產品質量再上新臺階。
篤行致遠 2024中國煙草行業(yè)發(fā)展觀察