在山東中煙工業有限責任公司青州卷煙廠卷包車間,小盒成像檢測班前點檢試樣作為質量管控的有效措施,能夠避免不合格品進入下一道工序。但點檢試樣時需要三人配合完成,一人盤車、一人放置樣品、一人攔截。
包裝電氣維修工李衛東(右)和陳巖在5#包裝機前安裝調試小盒成像檢測裝置。
這樣不僅耗費時間與精力,而且需要盤車讓輸送帶運行,盤車時操作工不能進行衛生清理等工作,否則可能會誤傷。
為此,卷包車間精益改進小組近日開展頭腦風暴,尋找解決辦法。經過大家的共同商討,最終明確了設計思路:在小盒包裝機加裝輸送帶單獨控制裝置,能夠單獨控制開關及攔截未剔除樣品。
有了思路后,說干就干,包裝電氣維修工李衛東和王建成、陳巖一起翻閱資料,研制點檢傳送帶自動化裝置,確保點檢時可通過控制開關單獨運行輸送帶,放置樣品進行點檢,如有未剔除樣品可自行攔截,避免與合格品混淆。
隨著裝置進入安裝調試階段,一系列的問題也隨之而來。調試過程中發現,安裝之后存在信號交互問題影響設備運轉,攔截未剔除樣品不靈敏,運行時間較長……面對問題,大家集思廣益,迎難而上,最終確定添加自鎖、互鎖、隔離控制電路,同時優化運行時間,將運行時間設置為15秒。
功夫不負有心人,點檢傳送帶自動化裝置研制成功,有效減少了人力投入,由原來三人配合完成變為一人獨立完成,并且變為開關單獨控制,無需手動盤車,不耽誤操作工進行衛生清理等工作,既保證安全了又提高了效率。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察