日前,山東中煙工業有限責任公司濟南卷煙廠卷包車間電氣主管張加義照例在機臺巡檢,看到ZB47包裝機以500包/分鐘的速度穩定運行,他放心地點了點頭。
ZB47剛投產時,膠缸液位超限故障報警時有發生,引發小盒商標紙翹邊、開邊問題,且速度越快問題越嚴重。“一旦出現小盒翹邊、開邊等質量問題,就會造成極大浪費。要避免這類問題,就需人工頻繁停機觀察,尋找原因,非常影響設備生產效率,”張加義說。至此,他下定決心,要徹底治好阻礙設備高效運行的“疑難雜癥”。
為解決這一問題,張加義找到了高速維修主管張成鵬,兩人一拍即合,組織成立了攻堅團隊,對此癥結展開課題攻關。團隊成員進行現場分析,通過頭腦風暴,列舉了造成小盒翹邊、開邊的原因,通過現場試驗及走訪調查,將解決點鎖定到膠缸內泡沫堆積中,發現膠缸液位檢測處泡沫堆積時有發生,當泡沫累積,液位檢測傳感器將一直監測到有膠液的信號,從而出現涂不上膠的情況,引發翹邊、開邊等問題,因此操作工要定時清除泡沫才能保障機組正常運行。
由于涂膠輥上面分布著多個涂膠孔,轉動過程會將空氣帶入膠液中,無可避免會出現泡沫堆積的現象。團隊成員對膠缸部位反復觀察發現,膠缸液位檢測部位位于膠缸的平緩區,根據水流原理,越平緩的地方泡沫堆積將會越嚴重。因此,團隊成員將消除膠缸內存在的泡沫作為切入點,但通過多種辦法始終無法有效消除泡沫問題。
“我們可以換個思路,從液位檢測傳感器入手?!睆埣恿x說。一個偶然的機會,張加義在輔導孩子作業時,無意間在物理課本上看到了液體壓強的知識,給了他啟發:“上端開口,底部相通的容器,他們的液面總是保持相同,我們可以根據連通器原理,在傳感器下方加一個套筒,不就可以解決問題了嗎?”圍繞這個思路,團隊成員召開專題研討會,對膠缸檢測部位進行了大膽創新。團隊成員根據連通器原理設計了套筒和蓋板相互配合,來保證傳感器液位檢測的準確性。
在套筒尺寸方面,為有效隔絕泡沫,團隊成員進行了試驗,最終選用長度為3cm的套筒。在材質方面,由于膠水有腐蝕性,為了避免套筒腐蝕,選用耐腐蝕強的304不銹鋼。此外,他們在套筒兩側改為平口狀,方便拆卸和清洗。
根據規格,團隊成員設計確定了阻隔泡沫裝置各種尺寸結構。其中,阻隔泡沫裝置由蓋板和套筒構成,繪制設計圖紙,不斷對設計進行完善,以確保加工后零件可以使用并達到效果。
圖紙繪制完成之后,他們將加工計劃向車間申報,審批后進行零件加工,然后進行了上機安裝試驗,安裝完后,啟動ZB47包裝機,機器可以正常使用,且使用過程中無異常。設備改進后,小盒成型過程維修時間大幅減少,ZB47型包裝機在質量要求、效率要求、損耗控制上實現了最優匹配。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察