釋放產能 激發動能
——重慶中煙重慶卷煙廠卷包車間2號線中支機組調試小記
王焱
日前,重慶中煙工業有限責任公司重慶卷煙廠卷包車間在完成2號線中支機組設備搬遷后,僅用17個小時便高效完成全部設備調試,創造了工廠卷包設備調試效率最好成績。
多方協作,量體裁衣。8月下旬,2號線中支設備搬遷、安裝工作還在收尾階段,工廠就成立了車間自主調試領導小組,依托何忠煙機大師工作室、鄭利鋒工藝大師工作室,設備、工藝等相關部門與車間多次召開調試協調會,詳細制定技術方案,細化目標任務,擬定工作進度表,預判可能出現的各類問題,完善應急預案。同時,車間選派技術過硬、經驗豐富、責任心強的機械、電氣維修骨干,率領青年突擊隊、先鋒小組優秀成員參與調試。本次調試將任務逐項分解,并根據人員的特長強項,仔細斟酌、排兵布陣,初步確定了任務分工并壓實責任清單,將具體工序落實到人,讓擅長的人做擅長的事,為調試工作有序推進、調試效率提升打下了堅實基礎。
精益改善,各個擊破。調試過程中,技術人員堅持問題導向,首先以“會診”方式進行試運行調試:針對卷煙機部分,精細定位VE、SE、MAX、YF17等各個連接處,多方排查影響產品質量的設備隱患,及時更換易損耗的零部件。針對包裝機部分,對移機后的通道位置反復檢查、調整;面對設備搬遷后的“水土不服”,他們迎難而上,逐步逐項研究攻關,及時糾正鋁箔紙跑偏等問題,有效解決輔機CH堵塞、小包透明紙搭口跑偏等故障。同時,電氣技術人員對各電機控制參數、氣動閥流量與壓力值進行逐一調整,多方同步確認,嚴格做好過程節點控制,確保調試進度按計劃有序推進。
精準質控,優化管理。為確保產品質量把控到位,車間深挖設備管理潛能,安排工藝員跟機調試,實時分析工藝質量與設備精度的關聯情況,全程監控調試設備產品質量,確保搬遷后的機組工藝質量穩定可控。調試完成后,經設備在線自檢、工藝抽檢、多功能物理指標測試,試運行產出的煙支、小包及條包質量均達到中支工藝標準。在此基礎上,調試人員再次進行設備精調,進一步增強運行穩定性,保障產品高質量生產。此外,工廠還以調試為契機,積極開展車間“師帶徒”活動,青年員工通過跟機調試學習,設備維修及操作技能水平得到有效提高。
勇突破、提效率,重慶卷煙廠以“追趕者精神”持續釋放設備產能,推進設備管理能力提升,激發起企業高質量發展新動能。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察