“3號成型機濾棒物理指標缺陷率同比降低10.19%”
“2號成型機的濾棒圓周標偏達標率同比提升25.02%”
……
2月至5月,云南中煙紅云紅河煙草(集團)有限責任公司紅河卷煙廠濾棒成型車間組織開展“指令性”領題攻關,成效顯著。
“徐杰負責1號成型機,王光磊負責2號成型機,代繼豐負責3號成型機……”
此次“指令性”領題攻關,每臺成型機指定1名組長,組長自由挑選組員,組建攻關團隊,每支團隊包含1名機械修理工、1名電氣修理工、3名操作工,針對設備短板進行攻關。
比如,3號成型機的攻關題目是:降低濾棒物理指標缺陷率!
3號成型機的濾棒圓周物理指標存在波動,內通道會出現大圓周濾棒!
面對這塊“硬骨頭”,代繼豐拿起一支大圓周濾棒,在濾棒鼓輪輸送出口的質檢照明燈下,反復觀察。
“大圓周濾棒外觀上有一條明顯壓痕!”
問題找到,如何解決?
“濾棒壓痕均在中線膠處,一定是冷膠嘴緊了,導致盤紙出現擺動,進而產生大圓周濾棒。”
“成型機的內、外通道冷膠嘴松緊度一樣,為什么只有內通道出現大圓周呢?”
“有沒有可能是關鍵件配合不好,先檢查煙舌、壓板、封口烙鐵之間配合位置。”
……
他們嘗試了多種維修策略,但都以失敗告終!
“生產時間稍長,煙舌部位就會積膠!”
代繼豐循著這一線索,找到了產生濾棒大圓周的根本原因:中線膠位置剛好與煙舌內側邊緣對齊,成型紙與布帶通過煙舌卡阻,從而產生大圓周。
調整中線膠位置,問題迎刃而解!
濾棒物理指標缺陷率降低的同時,代繼豐還通過更換集中輪蓋板、調整集中輪位置解決濾棒輸送不到位、停機頻繁的問題;清潔負壓風機通道解決吸風不足爆口跑條的問題。
最終,3號成型機設備運行效率提升30%以上!
“代哥,你上次修機后,就沒出現大圓周濾棒了,可以分享下秘籍嗎?”
“當然可以,我已經寫成維修案例……”
與此同時,1號、2號成型機的攻關也在如火如荼地進行著!
1號成型機吸阻標偏達標率離目標值還有差距,徐杰通過不斷嘗試,不斷優化絲束開松參數、調整輥壓速比、更換不靈活的輥軸承等,最終有效提升了吸阻穩定性,降低了絲束消耗。
2號成型機圓周標偏達標率待提升,王光磊另辟蹊徑、轉換修理思路,通過改造折疊板,以及修改圓周調節控制程序,最終濾棒圓周標偏達標率提升25.02%,圓周越來越趨于穩定。
攻關結束,三位組長把攻關過程形成了維修案例,與全員分享。
接下來,濾棒成型車間將以“指令性”領題攻關為載體,聚焦車間生產的瓶頸及短板問題,繼續開展攻關。
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