煙草在線據《東方煙草報》報道 “自建廠以來,南纖一直注重發展循環經濟,不遺余力推進節能減排,堅持走環境友好、資源節約的可持續發展之路。公司將環保、節能、清潔生產全面納入科學化、文件化、規范化的管理范疇,2007年提前三年超額完成政府下達的‘十一五’節能責任目標!”南通醋酸纖維有限公司總經理孫桂泉自豪地對記者說。
提前安裝節能設備
走進南纖公司,看到天上朵朵白云和高高煙筒向外飄出的白“煙”,卻嗅不到一點兒化工廠的氣味。五期公用工程項目組組長周澄對記者說:“你看到的白煙其實是脫硝脫硫之后排放出來的水蒸氣。”
公用工程項目組在五期工程建設中屬于“兵馬未動、糧草先行”的部門,負責基礎設施的建設,為整個五期工程提供水、電、氣等十幾種介質,也是節能減排的第一關。
基礎工程,環保意識先行。南纖公司在項目科研設計階段就確定,要從節能和減排兩方面進行基礎工程建設。所以,五期工程建設在項目設計、實施、投產的每個環節都嚴把環保節能關。
五期工程中新安裝的熱電站,每年能節約2萬噸標煤。按照常規工程設計,熱電站一般選擇中溫中壓機組,而高溫高壓機組效率更高,節約資源更有效,但建設難度大、投資要求高。
“董事會討論之后,我們決定迎難而上。”孫桂泉告訴記者,經過董事會會議,項目重新草擬報告,追加投資。孫桂泉深有感觸地介紹,這都要歸功于董事會的高度環保理念,為了實現環境友好企業的目標,在環保上就投資了4億元。
公用工程項目組在調試熱電站過程中遇到了許多技術困難,但7月31日開始,熱電站兩組設備已順利投入生產使用。南纖公司不僅在大型設備的選擇上考慮節能減排,在小設備上,比如燈管,也選擇低能耗、高指標的。
南纖公司將五期工程10%的投資都用在了減排上,脫硫、脫硝、減少廢氣和粉塵,嚴格按照國家法律法規的標準,控制排放總量。國家還沒有開始執行氮氧化物排放標準的時候,南纖公司已經安裝了兩臺脫硝裝置。
科技創新助力減排
南纖公司不僅安裝了大量節能設備,而且還通過各項科技創新實現減排。公司制定的排污指標要遠遠低于國家標準,比如廢水排放,國家要求廢水中COD(化學需氧量,其值越小,說明水質污染程度越輕)500毫克/升以下,南纖給自己定的標準是COD100毫克/升以下。
“五期投產,我們增產不增污。”負責五期工程建設的副總經理王文庭向記者介紹,五期工程生產能力有了大幅度提升,但排污量仍與四期時相同。原來,南纖公司在五期工程建設期間,新增添了中水回用、廢水除磷、煙氣脫硝等一大批新裝置、新工藝、新技術,用于減少污染或處理污染物。
從2011年開始,南纖公司大規模投資中水回用項目。之前南纖公司將廢水排到廢水處理廠,而現在將一部分廢水處理之后再重新利用,減少了向廢水處理廠排放污水的總量。“中水回用”項目每天可以處理3000噸污水,回收1800噸。周澄笑著說:“如果進一步深入處理,可以將廢水放到鍋爐中去燒了。這才是真正的變廢為寶了!”
為除去廢水中的總磷,技術中心又通過核磁共振等技術分析廢水中磷的存在形態,采用高鈣煤粉灰進行除磷試驗。研究結果表明:高鈣煤粉灰是十分有效的除磷劑,總除磷效率達到80%以上,并且無化學廢渣產生,從而達到以廢治廢的效果。
生產過程注重降耗
南纖公司不僅在建設中提前安裝節能設備,運用科技手段消除生產后的污染,而且在平時的生產過程中,每個部門都注重節約成本、降低消耗。
7月16日,制備回收生產部二期裂解爐燃料油(柴油)改氣(天然氣)項目一次性投產運行成功。據測算,全部項目油改氣完成,每年將節約燃料成本約2050萬元。
紡絲生產部的蒸汽冷凝液余熱利用項目節能減排成效也顯著。該部門在前期調研、試驗、論證和準備的基礎上,實施了跨區域能源綜合利用項目——紡絲預熱空氣余熱預加熱項目,每年可節約42000噸蒸汽,節約標煤4700噸。
南纖公司的節能環保不僅僅體現在領導決策層面,各部門也積極開展QC活動促進節能減排。在日常生產中,員工也在思考著應如何做到節能減排。熱電生產部員工提出的“脫硫MgO加料改進”項目,就解決了現場粉塵污染問題。
南纖公司節能減排的成效非常顯著。據介紹,2011年,南纖公司累計節約標煤10461噸,節能率3.09%。從2006年至2011年底,公司共節約標煤69889噸。
“現在,很多市民愿意在公司周邊居住,這是一種肯定,也激勵著我們更加注重環境友好、節能減排,完成國家局領導對南纖公司成為煙草行業節能減排亮點的要求!”孫桂泉信心滿懷地說。
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