煙草在線據(jù)《東方煙草報》報道 在黑龍江煙草工業(yè)有限責(zé)任公司海林卷煙廠制絲車間,有這樣一套老機(jī)器:我國第一條引進(jìn)消化國外先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的3000公斤/小時國產(chǎn)綜合制絲線。從1990年5月落戶于此算起,該制絲線已經(jīng)服役25個年頭了。
人老喻為寶,是指其豐富的生活經(jīng)驗(yàn)可以供人借鑒,一套機(jī)器設(shè)備上了“年紀(jì)”,卻難免讓人產(chǎn)生“廉頗老矣”的疑問。記者采訪之前,腦子里閃現(xiàn)的就是這樣的念頭。不過,隨著采訪的深入,慢慢發(fā)現(xiàn)這條制絲線盡管青春不再,但活力依舊,依然與它的“晚生后輩”們一起高效地工作著。目前,這條制絲線的整絲率保持在80%以上,無論是白肋煙還是烤煙的加工,都能滿足企業(yè)的生產(chǎn)需求。
《海林卷煙廠志》對這條制絲線有這樣的描述:“共計主要設(shè)備73臺套,其中達(dá)到國際先進(jìn)水平的16臺套,接近國際先進(jìn)水平的57臺套。除少量關(guān)鍵件和零件由國外引進(jìn)外,其余全部為國產(chǎn)化設(shè)備。開辟了我國煙草行業(yè)制絲工藝綜合發(fā)展的先例。”
在海林卷煙廠制絲車間全體職工的精心呵護(hù)下,20多年過去了,這條制絲線如今已難言先進(jìn),但始終保持著良好的工作狀態(tài)。
“一是靠精細(xì)化管理,二是靠切合實(shí)際的局部技改。”制絲車間技術(shù)員白長軍如此解釋這條制絲線“長壽”的原因。
白長軍跟這條制絲線同年進(jìn)廠,一直在制絲車間工作至今,按照管理要求,他每天都要對設(shè)備進(jìn)行巡檢,把問題解決到前面。聽一聽“老伙計”健康運(yùn)轉(zhuǎn)的聲音,摸一摸“老伙計”平穩(wěn)震動的頻率,白長軍“每次心里都感到特別踏實(shí)”。
據(jù)白長軍介紹,在制絲車間,職工人手一本《車間職工手冊之基礎(chǔ)知識》,手冊內(nèi)容涵蓋制絲工藝、設(shè)備運(yùn)行、“7S”管理以及安全管理等工作要求。車間每位員工必須熟知熟記這些要求,并在生產(chǎn)中嚴(yán)格按要求進(jìn)行操作,否則車間就會在生產(chǎn)現(xiàn)場的大型電子顯示屏中予以曝光。
管理上的細(xì)節(jié),細(xì)節(jié)上的管理,處處體現(xiàn)著制絲車間“嚴(yán)、細(xì)”的管理理念,正是在“牢記崗位職責(zé)義務(wù),精專業(yè)、保安全,重質(zhì)量、零差錯”的工作要求保障下,這條老制絲線依然有著“片片優(yōu)質(zhì),絲絲達(dá)標(biāo)”的追求。
沿制絲線一圈走下來,一個突出的印象是“雜”:整條制絲線很多設(shè)備上的廠家銘牌都不一致,這是局部技改的結(jié)果;還有海林卷煙廠自主研發(fā)的專利產(chǎn)品,這是自主創(chuàng)新的痕跡。
就像人上了年紀(jì)容易生病一樣,機(jī)器的部件也有老化或者不適應(yīng)生產(chǎn)需要的時候。面對這些問題,海林卷煙廠沒有“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”,完全依賴于煙機(jī)生產(chǎn)廠家更新部件,而是結(jié)合實(shí)際進(jìn)行自主創(chuàng)新改造,為老機(jī)器增添新元素。
海林卷煙廠的這條老制絲線一年約產(chǎn)生9萬多公斤的廢棄煙梗,這些廢棄煙梗如果能得到合理利用,可節(jié)約資金160多萬元。為此,海林卷煙廠工藝技術(shù)科和制絲車間技術(shù)人員聯(lián)手搞起了研發(fā),決定自行研制一臺適合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際的搓梗絲機(jī)。
創(chuàng)新的過程是曲折的。自行研制的搓梗絲樣機(jī)試運(yùn)行時,大家都傻了眼:長時間運(yùn)轉(zhuǎn),搓片會產(chǎn)生大量熱量,影響搓絲質(zhì)量;進(jìn)料口和出料口也像患上了“腸梗阻”,進(jìn)出料不暢;水分含量掌握不準(zhǔn),造碎率也高。
“但大家都沒有灰心,一遍遍改、一次次試。”白長軍說,在搓片位置增加水冷裝置,機(jī)體不再“發(fā)燒”了;進(jìn)料口安裝了螺旋桿,出料口制作了掃料器,進(jìn)出料暢通了;增加一層篩網(wǎng),煙末被擋住了……
終于各項(xiàng)工藝技術(shù)指標(biāo)測試均達(dá)到了使用要求,老機(jī)器增添了新功能,用干部職工們的話說——“好樣的,干得漂亮!”
篤行致遠(yuǎn) 2024中國煙草行業(yè)發(fā)展觀察