煙草在線據(jù)東方煙草網(wǎng)報道
卷煙包裝技術革新帶頭人韓建夫?qū)o鋁內(nèi)襯紙可塑性差的問題進行攻關。
河南中煙工業(yè)有限責任公司以提質(zhì)降害為原則,對兩款卷煙新產(chǎn)品使用易降解、無污染、低能耗的新型環(huán)保煙用材料——無鋁內(nèi)襯紙。
在生產(chǎn)過程中,許昌卷煙廠發(fā)現(xiàn),無鋁內(nèi)襯紙紙張薄軟、可塑性差、難以折疊成型,容易造成無鋁內(nèi)襯紙破損、折角差、露煙等質(zhì)量缺陷。
為降低原輔材料消耗,節(jié)約生產(chǎn)成本,許昌卷煙廠卷包車間精誠QC小組于2014年3月開始,就“降低無鋁內(nèi)襯紙包裝質(zhì)量缺陷率”開展課題攻關。
QC小組成員通過層層調(diào)查、對比分析,將折角差、破損兩項缺陷確定為主要癥結。
圍繞癥結,小組成員運用頭腦風暴法,找出了與癥結息息相關的9個因素,使用現(xiàn)場試驗、查詢記錄、現(xiàn)場檢查等方法,運用折線圖、統(tǒng)計表、回歸分析、雙樣本T檢驗、方差分析等工具,對9個因素逐一驗證。
最終,小組得出了三個主要影響因素,分別為二號輪外沿輔助凸筋設計不合理、無鋁內(nèi)襯紙可塑性差、三號輪煙包剔除不凈。其中,前兩項嚴重影響了無鋁內(nèi)襯紙包裝成型,而后一因素,嚴重影響無鋁內(nèi)襯紙包裝質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
針對“二號輪外沿輔助凸筋設計不合理”的問題,小組成員對二號輪外沿輔助凸筋形狀進行兩端突出處理。為了驗證凸筋尺寸,小組成員選用正交法進行試驗,最終決定將凸筋兩端高度改為5mm,凸筋中間高度改為3mm,凸筋兩端長邊長度改為7mm。通過改進,無鋁內(nèi)襯紙折角不良率從0.6%降到0.29%,達到預期。
針對“無鋁內(nèi)襯紙可塑性差”的問題,小組成員設計了無鋁內(nèi)襯紙輔助成型裝置,預防無鋁內(nèi)襯紙端部長邊回彈,有效避免了內(nèi)襯紙折角問題的發(fā)生。通過現(xiàn)場試驗,最終,小組決定將輔助成型裝置與二號輪盒模距離設定為5mm,輔助成型裝置長度設定為50mm,寬度設定為20mm。通過改進,無鋁內(nèi)襯紙折角不良率降低到了0.12%,達到了預期目標。
針對“三號輪剔除不凈”的問題,小組成員決定在三號輪剔除板上方加裝吹風裝置。吹風裝置電磁閥由即插即用接近開關的常閉觸點控制,當發(fā)生剔除動作時,剔除板離開接近開關,電磁閥得電后導通吹氣裝置進行吹風,杜絕無鋁內(nèi)襯紙殘留在三號輪上。改進后,三號輪剔除不凈的現(xiàn)象得到極大改善,每天剔除不凈的次數(shù)僅有0.44次,很大程度上提高了設備效率,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
通過此次QC活動,一方面,無鋁內(nèi)襯紙包裝質(zhì)量缺陷率從活動前的1.18%降低到活動后的0.15%。在效果檢查期的三個月內(nèi),許昌卷煙廠共生產(chǎn)無鋁內(nèi)襯紙產(chǎn)品3452箱,為企業(yè)節(jié)約成本約66.57萬元。另一方面,無鋁內(nèi)襯紙易于降解回收和再生利用,節(jié)約資源,不產(chǎn)生二次污染,符合綠色理念,滿足了卷煙材料對節(jié)約環(huán)保的開發(fā)需求。