煙草在線廣西消息 為充分挖掘、利用好原料資源,2013年廣西中煙工業有限責任公司推行煙葉精選前移至復烤廠,精選后煙葉可用性提高,但分選過程存在費用偏高、質檢效率低、損耗偏高等問題。針對現狀,2014年該公司在煙葉精選環節開展精益控制,項目開展以來,煙葉精選效率和質量提高、損耗大幅降低,精益控制效果顯著。
開展原煙精選精益控制是該公司實施精益管理的一項重大舉措,能有效降低煙葉精選成本,減少精選過程浪費,提高工作效率。2013年該公司開始推行原煙精選,分選量7.9萬擔,2014年分選量達到22.4萬擔,較2013年增加14.5萬擔,分選量大、任務重。為按時、按質、按量完成年度精選任務,煙葉精選前,該公司業務人員深入復烤企業,對煙葉精選流程進行調查、對比、分析,找出需改善的突出問題,同時積極協調各個復烤企業,通過座談、實地調研等方式,共同探討改進方向,尋求解決問題的方法。如在管理流程精益控制上,仔細梳理各個流程,制定《煙葉精選作業流程》、《復烤企業煙葉分選車間質檢員績效考核方案》,《原煙精選技術標準》;在費用精益控制上,做到集中場地分選,重新配置質檢人員;在現場精益控制上,增加加濕設備、加強初檢力度、開展人員培訓、改進分選臺、加強選后煙葉保管。
在該公司基地人員的努力下,目前已完成原煙精選約14萬擔,在煙葉精選精益控制的實施過程,大幅提高工作效率和精選質量,為原料保障打下堅實基礎。通過開展精益控制,在云南師宗復烤廠,精選人員駐點人數由18人減為6人,駐點天數由60天降到40天,人日均質檢量由13.6擔增加到130擔,精選損耗率由1.48%降到0.58%,原等級A類精選合格率≥85%,避免投料前二次分選。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察