在云南中煙昆明卷煙廠成型車間,有一位大家公認(rèn)的“妙手”,他叫陳瑞軍,一位有著二十多年工作經(jīng)驗的機(jī)修工。
陳瑞軍自1995年分配至成型車間參加工作以來,先后操作過多種機(jī)型,練就了過硬的技術(shù),積累了豐富的經(jīng)驗。他曾臨危受命在零經(jīng)驗的情況下,加入了新設(shè)備的組裝調(diào)試工作,并且?guī)ьI(lǐng)團(tuán)隊鏖戰(zhàn)7月余攻克了此種機(jī)型的多項技改項目,圓滿完成生產(chǎn)任務(wù)。
工作中的陳瑞軍。
2019年,為保障生產(chǎn)需要,昆明卷煙廠引進(jìn)了兩臺生產(chǎn)中空濾棒的新設(shè)備。在此之前,生產(chǎn)所用到的濾棒均需外購,成本較高且受制于人。兩臺設(shè)備如果能順利投產(chǎn),就能解決這一短板,而此種機(jī)型的特殊之處在于,它是該廠首次引進(jìn)中空濾棒生產(chǎn)設(shè)備,意味著既沒有經(jīng)驗可借鑒,也無案例可查詢。生產(chǎn)任務(wù)迫在眉睫,陳瑞軍臨危受命從零開始,和廠家的技術(shù)人員一起開始了組裝工作。才剛開始,程瑞軍就遇到了一個大問題:兩臺機(jī)器的制造商是德國企業(yè),所配套的產(chǎn)品說明是全英文的,甚至有些專業(yè)術(shù)語連查字典也不能直觀地翻譯其意思。陳瑞軍憑借自己多年維修其他機(jī)器所總結(jié)出的經(jīng)驗,舉一反三,通過比照零件實物和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖,順利完成了設(shè)備安裝工作。隨后他又緊鑼密鼓地加入了調(diào)試工作,得益于對各組件的熟悉,調(diào)試周期大大縮短,有力地保障了濾棒供給。
兩臺設(shè)備投產(chǎn)一段時間后,一些深層次的問題逐漸暴露出來。如中空濾棒是通過高溫蒸汽定型,設(shè)備原是將多余蒸汽直排于空氣中,蒸汽遇冷凝結(jié)的水滴不僅會流到地面造成地面濕滑,有一定安全隱患,還有可能污染濾棒成品。陳瑞軍發(fā)現(xiàn),如果只是簡單地將多余蒸汽通過管道外排,會有冷凝水回流的現(xiàn)象出現(xiàn),存在較大質(zhì)量隱患。通過多次試驗,他提出了多余蒸氣二次冷凝方案,成功解決了此項問題。
此外,隨著產(chǎn)量增加,其中空棒生產(chǎn)能力,已無法滿足生產(chǎn)計劃需求,相關(guān)人員需要經(jīng)常加班加點保障供給。為解決這一問題,在車間統(tǒng)籌部署下,提升中空棒產(chǎn)能改造計劃提上日程。陳瑞軍接到任務(wù)時就想到,這不僅僅是改變控制程序中的一個數(shù)字那么簡單,需要隨之改動的還有蒸汽發(fā)生器電控、蒸汽排放系統(tǒng)、成型芯棒等10余項攻堅改造,在保證產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備安全的前提下,讓機(jī)組平穩(wěn)高效地運轉(zhuǎn)才是關(guān)鍵。
在提升產(chǎn)能過程中問題一個個出現(xiàn),陳瑞軍就帶領(lǐng)團(tuán)隊一個個解決。經(jīng)過七個多月挑燈奮戰(zhàn)、攻堅克難,創(chuàng)造了一個又一個紀(jì)錄,從實現(xiàn)產(chǎn)能提升12.5%,再到目前提升25%。如今此種機(jī)型相關(guān)改造技術(shù)更是申請了專利,陳瑞軍再一次獲得了大家的稱贊。
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