日前,廈煙公司與龍煙公司共同開展的“商標紙機械手智能填裝系統”項目獲評福建中煙2024年度科技進步獎技術改進類一等獎。
“機械手投入使用后,單班工人介入的平均時間從原來的110分鐘,減少至6.3分鐘,人均減少搬運400余次,總重量將近1.2噸。商標紙裝填速度≥1.5疊/分、設備停機率≤1次/班、商標紙完好率100%!”卷包車間包裝機組長、高級技師李志勇用一組數據展示了該項目帶來的勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升。
測試設備。廈煙公司供圖
據了解,項目組圍繞效益提升、勞動保障、條件改善尋找生產破題點,以減輕員工勞動強度、提高生產效率,支撐品牌重塑戰略。
自主研發過程并非一帆風順。如何在保證切割可靠性的同時,保證商標紙的質量?項目組從切刀的裁剪方向入手,從貼著切改為拉開切的方式,有效避免劃傷商標紙,但這種方式遇到商標換批后穩定性下降,僅能實現80%的成功率。為提高成功率,項目組在第一套方案的基礎上,對切刀的切割角度、安裝方式、伸縮量、吸盤拉扯長度等部位及參數進行改進與實驗,通過對幾套方案進行復盤,發現影響成功率的關鍵問題在于裝置對不同批次的適應性不足。
通過對不同操作人員的作業手法進行觀察,項目組從中獲得改造靈感,推翻原先使用的吸盤吸取的方式,對整個吸取裝置進行改造,應用物流碼垛的原理,設計海綿吸盤裝置,采用整面的負壓吸取,由點狀吸取改為面狀吸取,最大程度保證了牛皮紙的裁切成功率。
在全體成員的共同努力下,項目組成功攻克了外裹包牛皮紙無損切割技術。同時,申報了4項發明專利,2項實用新型專利,達成100%自主設計研發的目標,實現技術全面推廣應用。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察