2024年12月,在云南中煙云南中煙紅云紅河煙草(集團)有限責任公司紅河卷煙廠卷包車間丙班班組,一張精心編織、縱橫交錯且覆蓋全域的網格已然鋪就。
秉持“機群組與班組深度融合,橫向到邊、縱向到底”的網格化管理原則,踐行“問題不積壓,響應即解決”的高效化理念,網格化管理機制試運行,解決生產現場難題。
打破溝通壁壘 實現網格聯動
去年10月的一天,正在車間巡查的丙班作業長謝文敏銳地捕捉到26#機狀態異常。操作工眉頭緊皺地站在測試臺旁,經過詢問,原來是綜合測試臺出現異常情況。謝文隨即聯系質量管理員、修理工。
“這臺綜合測試儀打印的數據單下半部分不清晰,測量到吸阻部分時,煙支會阻塞,測量結果也不準確。”操作工只琦瑜苦惱地說。
修理工立即動手檢查起來。經過一番細致的檢查和調整,修理工發現了癥結所在,原來是吸阻單元的一個傳感器出現了微小的偏移,導致測量不準確。他迅速校準了傳感器,綜合測試臺隨即恢復“上崗”。
“我們也將跟進檢查,力求誤差符合標準。”質量管理員補充說道。
經過大家的努力,眼前的問題得到化解。而此時,謝文意識到一個重要問題:車間各班組間溝通有壁壘!
一個由點成線、由線及面的想法在謝文的腦海里應運而生。
從“單兵作戰”到“齊抓共管”
丙班網格化管理機制在經過班組多次論證和實踐后,開始運行。
去年12月5日,網格員李繁婕報告:“2#包裝機的人臉識別簽到系統總是無法連接相機。”
謝文迅速回應:“已反饋給信息組,他們很快就會過來處理。”
“20#卷煙機長期存在空頭問題。”
“21#機圓周標偏過大,圓周波動不好控制。”
各個網格員把信息投遞到各班組作業長處,“單兵作戰”逐漸轉變為如今車間全員參與的“齊抓共管”。
從“問題清單”到“銷號捷報”
“上次反饋21#機圓周標偏大,經過修理,現在已經穩定達標了,近期標偏都在0.05內。”操作工胡開勇對前來巡查的作業長反饋。
“現在20#卷煙機空頭剔除率從0.6降到0.2了,空頭煙少了很多!”
截至去年12月底,37個問題,32個已解決,5個正在協調!隨著網格員一次又一次的反饋,昔日繁雜難解的“問題清單”變成此刻振奮人心的“銷號捷報”。
“發現即報、報之即解”的高效循環,為班組的順暢運行護航。
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