2022年1月,吉林省白城市煙草專賣局(公司)物流配送中心分揀車間燈火通明。
“異型煙分揀效率能達到多少?今晚能完成分揀任務嗎?”看著大家疲憊的面容,儲配主任呼吁面色沉重地問道。
“綜合效率平均能夠達到5000條/小時,但是異型煙數量太多了,整條分揀線都有些吃不消。”維修班長姚葵陽回答道,“而且各個部位故障都比較多。”
最終,異型煙分揀線以平均每天20個小時的有效工作時長,度過了當年銷售旺季。
痛定思痛,物流配送中心決定成立攻關小組破解異型煙分揀線故障多、效率低的難題。通過現場跟班觀察、分析故障數據、會議座談討論等方式,大家發現,制約異型煙分揀效率的因素主要集中在四個方面:一是異型煙分揀數量和品規持續增加,分揀煙倉數量嚴重不足;二是現有分揀線和包裝機緩存皮帶過短,皮帶卷煙緩存量過少;三是異型煙兩臺包裝機無法實時分揀,一臺故障或更換耗材時另一臺必須停機,分揀停頓時間長;四是異型煙包裝機機械手故障頻發,包裝過程中人為干預頻繁。
找到異型煙分揀線效率低、故障多的癥結后,攻關小組對癥結產生的原因、表象進行了逐一研究,并圍繞可行的解決措施進行了熱烈探討,在一次次探討中逐步明確了改造方向:異型煙數量和品規多,就增加立式和下落式分揀煙倉,提高設備整體適用性;緩存皮帶過短,就通過多層子線方式延長緩存皮帶長度,增加緩存卷煙數量;無法實時分揀,就進行軟件改造,由調度系統根據各包裝機運行狀態動態調整卷煙輸送路徑;機械手故障頻發,就取消機械手環節,采取“翻板+側推”的包裝模式,提高和穩定包裝效率。
經過全體攻關小組成員的共同努力,異型煙分揀線技術改造方案逐步成型并最終實施改造。在2023年元旦、春節銷售旺季,技改效果得到充分檢驗:異型煙分揀效率最高達到10000條/小時,同比提高100%;平均分揀時長控制在10小時/天以內,同比減少50%;單日最高分揀時長14小時,同比減少61%。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察