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在山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司青州卷煙廠卷包車間,曾經(jīng)有這樣一幅場(chǎng)景:每逢開班和交接班,3名質(zhì)檢員便忙碌于ZB47高速包裝機(jī)旁,一人登高放置樣品,一人盤車配合,一人攔截未剔除品。這項(xiàng)單次耗時(shí)127秒的點(diǎn)檢作業(yè),不僅效率低下,登高操作更存在安全隱患。如今,隨著“ZB47包裝機(jī)小盒成像點(diǎn)檢自啟動(dòng)裝置”的投用,這一局面徹底改變——點(diǎn)檢作業(yè)實(shí)現(xiàn)從“三人配合”到“一鍵自動(dòng)”的跨越。
改變的背后,是以卷包車間電氣維修工李衛(wèi)東為核心的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的辛勤付出。
卷包車間共有18臺(tái)包裝機(jī)組,其中4臺(tái)ZB47高速包裝機(jī)的點(diǎn)檢流程尤為繁瑣。由于班前保養(yǎng)時(shí)間本就緊張,繁瑣的點(diǎn)檢流程不僅占用大量人力,還常干擾設(shè)備啟動(dòng),導(dǎo)致?lián)踯嚬け黄鹊却?#xff0c;直接影響了生產(chǎn)穩(wěn)定性。安全方面的隱患同樣突出,登高作業(yè)存在墜落風(fēng)險(xiǎn),需重點(diǎn)管控。
面對(duì)難題,李衛(wèi)東創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)決定研發(fā)一種包裝機(jī)小盒成像點(diǎn)檢自啟動(dòng)裝置。團(tuán)隊(duì)運(yùn)用TRIZ創(chuàng)新理論,確定了“問題導(dǎo)向—原理創(chuàng)新—功能集成”的研發(fā)路徑。該裝置以“外接PLC+傳感器檢測(cè)”為核心控制系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)點(diǎn)檢。同時(shí),團(tuán)隊(duì)將傳統(tǒng)開門式剔除箱創(chuàng)新設(shè)計(jì)為抽拉式,質(zhì)檢員站在地面即可取出不合格煙包,消除了登高取件的安全隱患;通過延時(shí)控制讓輸送帶先排出合格煙包,再啟動(dòng)風(fēng)機(jī)與擋桿,避免漏剔小盒流入下道工序;開發(fā)自復(fù)位功能,檢測(cè)到攔截部位無煙包后,自動(dòng)停止輸送帶并縮回?fù)鯒U,確保設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)點(diǎn)檢裝置不動(dòng)作,徹底解決流程干擾問題。該研究成果在山東中煙2025年職工創(chuàng)新創(chuàng)效競(jìng)賽中斬獲二等獎(jiǎng)。
裝置投用后,成效顯著,實(shí)現(xiàn)“效率、安全、效益”三重提升,單機(jī)組點(diǎn)檢時(shí)間從127秒縮短至72秒,單人即可完成點(diǎn)檢操作;班前點(diǎn)檢也不再占用設(shè)備啟動(dòng)時(shí)間,4臺(tái)高速機(jī)組每班可提前4分鐘啟動(dòng),班次產(chǎn)量提升約28萬支。
目前,該裝置已在青州卷煙廠卷包車間所有ZB47高速包裝機(jī)組推廣應(yīng)用,其設(shè)計(jì)思路經(jīng)微調(diào)后,還可適配GDX1、GDX2等包裝機(jī)型,在行業(yè)具有較大的推廣價(jià)值。
李衛(wèi)東(中)向質(zhì)檢人員講解小盒成像點(diǎn)檢自啟動(dòng)裝置使用方法。李秋霖?cái)z