原色作
屈指算來,我在桂林煙草物流崗位上工作已有15年。15年來,我從一名設備維護員成長為信息技術工程師、維修運行控制專業人員,獲得過兩項國家實用新型專利授權,被評為“全國煙草行業年度精益改善達人”、全國煙草行業“精益十佳個人”和“最美物流人”。有人問我,取得這些成績,有什么竅門嗎?
我的答案是:沒有什么竅門,任何一個領域,任何一件事情,只要堅持用PDCA步驟,深入思考做計劃、執行、實踐,再次思考改進,總結經驗再實踐,循環往復,不斷精進,一定會有收獲。
記得剛到機修班成為一名設備維護員時,分揀線故障頻出,我就圍著設備打轉,查問題、找原因。我喜歡那種發現問題、解決問題的過程,千方百計找到一個辦法搞定故障的時候,那種喜悅是難以用語言形容的。
前些年,物流中心的設備保養工作還是停留在“哪兒壞修哪兒”的救急模式,一旦出現故障,只能停工等待修復。為了徹底解決這個問題,我跟同事開始關注設備的健康狀況,研究設備動態運行規律,并據此設計了預防保健、健康評價、平衡調整、動態保養維修對策,制定了設備健康保健制度,創新性提出了“384”設備管理工作法,即實行日常保養、計劃保養、專業保養三級保養,按照定人、定點、定項、定周期、定標準、定方法、定記錄、定流程“八定”要求,開展點檢、清掃、緊固、潤滑四種作業。這一工作法實施后,物流中心設備綜合效率比此前提升了8%,位居廣西煙草商業系統前列。
近年來,異型煙銷量持續增長,給商業物流入庫碼垛工作帶來了不小的壓力:現有機械式碼垛設備不能對異型煙進行自動碼垛,而人工碼垛存在著效率低、勞動強度大等問題。我帶領團隊成員,大膽嘗試新思路,借鑒柔性制造模式,開展機械式碼垛設備柔性碼垛功能的開發。這是一個新課題,我們沒有實戰經驗,在開發過程中遇到各種各樣的問題,但大家并沒有被困難嚇倒,而是摸著石頭過河,不斷嘗試、改進、實踐、思考和總結,最終獲得了成功:異型煙分揀效率由活動前的3395條/小時提升至5049條/小時。
隨著時代的發展,信息技術更新換代的速度也越來越快,只有持續學習、思考、實踐,才能做到關鍵時刻頂得上去。這些年來,我一刻都不敢放松,業余時間學習《PLC高級編程手冊》《單片機應用實例》等,周末基本上都是在書店、圖書館度過的;工作中堅持思考、實踐、反思、改進、再嘗試,在反復試錯中不斷提升自身業務能力。
(姜韜、黃媛娟整理)
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察