站在云南中煙紅云紅河煙草(集團)有限責任公司昆明卷煙廠生產四部物流區域入口,眼前便是縱橫交錯的軌道,一只只煙箱沿著軌道有序前行。軌道盡頭矗立著8組高大的貨架,貨架之間,數臺機器人來回穿梭,時而將軌道上的煙箱取走擺到貨架上,時而將貨架上的煙箱取出放到軌道上。這些機器人被稱為堆垛機,昆明卷煙廠生產四部煙葉配方庫有8臺,生產二部煙葉庫及煙絲庫各有6臺。
堆垛機從日本引進,2011年投入使用。長期運行,許多部件已經嚴重磨損,變頻器定位不準問題頻繁出現,檢測元器件及線路也已老化。然而,國外生產商對設備技術進行壟斷和封鎖,未提供相應調試技術及源代碼,昆明卷煙廠無法實施自主維修,只能從生產商處定制零配件,設備維護依賴度較高,企業維修成本居高不下。為此,昆明卷煙廠下定決心為堆垛機換“心”,也就是對其電控系統進行國產化技術改造。
2020年8月底,昆明卷煙廠啟動技術改造項目。項目由生產二部修理組組長李城云牽頭,立項論證、撰寫技術資料、準備招標文件、開展招標工作……11月上旬,項目前期準備工作完成。
隨后,昆明卷煙廠迅速組織生產二部、生產四部、基建技改部、設備管理部、安全保衛部、動力管理部召開項目協調會,明確各部門職責、任務及人員,統籌推進技術改造工作。
一邊要保證生產,一邊要進行技改,為此,廠領導和技改項目工作人員經多次論證,統籌協調,最終明確逐臺設備順序改造的實施方案,有效保障了生產和技改同時推進。
“每一臺堆垛機改造前,我們都要先跟生產管理部協調調整生產計劃,組織人員加班加點把暫時不用的半成品、煙箱等貨物迅速騰挪到改造區域,確保不影響生產。”李城云說。
項目實施過程中,在施工方的協助下,昆明卷煙廠實現了堆垛機電控系統的全面國產化:保留原有機械設備,拆除原有電氣部件,對所有電氣元件、控制系統、通信方式進行更換,除此之外,葉絲庫還更換了電機,煙葉配方庫更換了電機及減速機。
改造過程中,項目團隊也曾遭遇人員短缺、器件尺寸偏差較大等諸多問題,但他們不畏困難,一一克服。設備調試時,堆垛機精準度不高的情況屢次出現,技術人員提出了入庫及出庫站臺煙箱定位調整方案,減少了堆垛機故障發生率。整個項目推進過程中,安全保衛部、基建技改部及設備管理部工作人員各司其職,全力保障技改實施。經過多方努力,11月31日,第一臺堆垛機改造完成。
有了前期改造經驗,項目團隊成員立即著手修訂后續技改施工標準,明確改造流程、步驟、內容、時間進度、質量要求、安全要求,以此標準規范推進技改工作。此后,項目得以迅速推進,今年1月29日,20臺堆垛機改造工作全部完成。
目前,改造完成的堆垛機運行平穩,改造效果明顯,能夠滿足工廠使用需求。項目的實施,徹底破除了外企的技術封鎖,降低了企業設備維護成本,為生產管理、設備管理提供了有效的技術支持。
“這是一次難得的學習提升機會。項目工期短、任務重、要求高、壓力大,遇到了不少問題,但這些問題被技改項目工作人員逐一攻克。相信項目的順利實施,定能為設備的有效維護帶來較大便利。此外,整個項目從立項、論證、確定技術方案到招標、實施,對大家提出了較大挑戰,但也提高了大家的系統思考能力、組織協調能力及團隊合作能力。”談到參與此次技改項目的感觸及收獲,李城云這樣說。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察