近年來,煙草物流戰(zhàn)線大力推進(jìn)基層員工群眾創(chuàng)新,一項項來自車間、班組,覆蓋物流配送各個環(huán)節(jié)的小改小革,將工作中的一個個問號,拉直成提質(zhì)控本增效的感嘆號。點點滴滴的群眾智慧,凝聚成推動高質(zhì)量發(fā)展的新動力。
北京煙草物流中心:應(yīng)用“一籠到底”配送模式
長期以來,北京煙草配送平均響應(yīng)時間與行業(yè)先進(jìn)水平有較大差距。其中,接力配送流程冗余是影響配送流程整體效率的關(guān)鍵,也是制約配送服務(wù)質(zhì)量提升的短板。北京煙草物流中心迎難而上,以“提高北京煙草接力配送效率”為課題組織了攻關(guān)。
攻關(guān)小組對影響接力裝卸效率的各種末端因素進(jìn)行反復(fù)討論、分析、歸類,并逐一進(jìn)行驗證,依據(jù)影響程度,確定了兩項主要原因:缺少適用工具、配送車輛到位不及時。
針對確定的要因,攻關(guān)小組提出采用“托盤+叉車”或籠車作為搬運(yùn)工具、調(diào)整調(diào)度方式、增加備用車輛等多項可行的對策方案。經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)分析及嚴(yán)格的模擬實驗,他們最終確定了采用籠車搬運(yùn)、調(diào)整調(diào)度方式的方案,并按照“5W1H”法,制定了具體措施。
首先,他們充分利用各種工具,設(shè)計出符合北京煙草配送業(yè)務(wù)要求的籠車,使其既滿足干線運(yùn)輸需求,也能在支線配送中使用;適用于所有車型,實現(xiàn)裝載最大化。同時,設(shè)計出既可保證煙包垛型穩(wěn)定,又可以在籠車中自由穿行的移動式登車橋、車載限位器等配套設(shè)備,減少裝卸搬運(yùn)次數(shù)、縮短作業(yè)時間,解決籠車全程隨車配送難題。
其次,調(diào)整接力配送作業(yè)計劃制定時間,車輛調(diào)度計劃下達(dá)時間由當(dāng)日早8:00調(diào)整為前一日中午12:00前,車輛到位時間提前12小時,確保接力配送流程準(zhǔn)時開始。根據(jù)評估,該措施簡便易行、效果顯著,并未對整體業(yè)務(wù)流程造成負(fù)面影響、增加運(yùn)營成本。
改善后,攻關(guān)小組對接力配送裝卸環(huán)節(jié)各項數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計分析。結(jié)果顯示,接力配送裝卸環(huán)節(jié)作業(yè)時間平均縮短到24.8分鐘,遠(yuǎn)低于小組預(yù)定目標(biāo)75分鐘,裝卸環(huán)節(jié)已不再是影響接力效率的主要癥結(jié)。北京煙草物流中心接力配送流程得到明顯優(yōu)化,送貨方案更加合理,接力配送人均搬運(yùn)量減少60%;年均節(jié)約勞務(wù)派工費(fèi)用102萬元;由于搬運(yùn)次數(shù)減少,卷煙殘損率下降了35%,第三方調(diào)查結(jié)果顯示,零售客戶對貨品質(zhì)量的滿意率提升了1.3%。(柴小京/文 恩鴿/圖)
山西晉中市局(公司):加裝節(jié)能裝置
包裝機(jī)節(jié)能裝置安裝調(diào)試階段,山西晉中市局(公司)匠心QC小組成員再次進(jìn)行線路和安全檢查,記錄程序控制響應(yīng)時間,確保裝置穩(wěn)定運(yùn)行。吉婷婷攝
2019年,山西省晉中市煙草專賣局(公司)物流中心在報送節(jié)能減排指標(biāo)時發(fā)現(xiàn),中心電量消耗居高不下。他們與省內(nèi)兩家指標(biāo)最優(yōu)的物流中心進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)包裝機(jī)空載運(yùn)行時間長、能耗明顯偏高,且空載運(yùn)行時長與耗電量呈強(qiáng)正相關(guān)關(guān)系。
為進(jìn)一步控本降耗、提質(zhì)增效,匠心QC小組隨即成立。小組成員經(jīng)過多次頭腦風(fēng)暴,在塑封包裝機(jī)上加裝節(jié)能裝置,使其在包裝機(jī)進(jìn)入空載狀態(tài)時,可以保持恒溫并定時自啟,從而達(dá)到降低能耗的目的。
根據(jù)設(shè)計思路,節(jié)能裝置按功能分為溫度控制系統(tǒng)、時間控制系統(tǒng)、信息處理系統(tǒng)三部分,工作原理為:將最優(yōu)節(jié)能溫度錄入溫度控制裝置,通過信息處理裝置將節(jié)能指令傳送至加熱裝置,保持一段時間的恒溫狀態(tài),然后定時裝置發(fā)出信號,系統(tǒng)恢復(fù)正常工況狀態(tài)。
通過認(rèn)真分析裝置各模塊技術(shù)需求,仔細(xì)比對篩選各項子方案,小組成員最終確定了溫感裝置、溫控裝置、時間控制裝置的設(shè)計思路以及最佳節(jié)能溫度、時間設(shè)定等參數(shù)。其中,最佳節(jié)能溫度的確定最為關(guān)鍵,小組成員分工協(xié)作,設(shè)計開展模擬實驗,對不同溫度值的能耗、響應(yīng)時長進(jìn)行多次測量,最終確定了故障檢修空載運(yùn)行、就餐午休空載運(yùn)行兩種模式的最佳節(jié)能溫度,分別為100℃和50℃。
小組成員根據(jù)技術(shù)需求選取合適的零部件,編寫節(jié)能運(yùn)行程序,整體安裝調(diào)試,并進(jìn)行了各項負(fù)面影響檢查和安全評估。為了不耽誤分揀,他們常常利用車間用餐和休息時間,蹲守在分揀設(shè)備旁,做實驗、看結(jié)果、裝零件、驗效果。
隨著節(jié)能裝置整體安裝完成,晉中市局(公司)物流中心開始了為期三個月的試運(yùn)行,試運(yùn)行結(jié)果顯示,設(shè)備綜合能耗下降61.57%。節(jié)能裝置的使用大大減少了作業(yè)等待時長,分揀效率提升394.84%。(張慧敏/文)
江西南昌市局(公司):破除分揀瓶頸
攻關(guān)過程中,江西南昌市局(公司)向心力QC小組成員開展疊煙測試。張華攝
2017年年底,江西省南昌市煙草專賣局(公司)物流中心引進(jìn)一條雙工位半自動異型煙分揀線。投產(chǎn)后,分揀效率一直在2100~2300條/小時徘徊,遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足生產(chǎn)需求。2018年3月,物流中心組織人員對分揀線進(jìn)行全面“體檢”,發(fā)現(xiàn)問題主要出在包裝設(shè)備上。
為提高異型煙包裝作業(yè)效率,同年7月,物流中心成立了以章鑫為組長的向心力QC小組,對包裝設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。
在兩個月的時間里,小組成員蹲守在異型煙分揀線旁,對影響包裝作業(yè)效率的因素逐一確認(rèn),梳理出三個要因:平臺結(jié)構(gòu)缺陷、出煙邏輯混亂、推進(jìn)器觸發(fā)開關(guān)滯后。他們充分考慮品規(guī)識別率、操作模式平臺設(shè)計等影響因素,提出了開展觸發(fā)開關(guān)改造、疊煙平臺結(jié)構(gòu)設(shè)計改進(jìn)、出煙邏輯軟件優(yōu)化的思路,破除包裝效率低下的瓶頸,全面提升異型煙分揀作業(yè)效率。
按照確定的方案,課題小組開始對包裝機(jī)實施全面改造。在對推進(jìn)觸發(fā)開關(guān)進(jìn)行改造論證時,小組成員發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有的機(jī)械開關(guān)人工操作用力較大,存在一定的滯后性,常常導(dǎo)致訂單信息串戶。小組成員隨即想到使用腳踏式觸發(fā)開關(guān),實裝發(fā)現(xiàn)效果并不明顯。在一次頭腦風(fēng)暴中,有小組成員提出以光電觸發(fā)模式激活推進(jìn)器的想法。實裝后,他們隨機(jī)選取6名作業(yè)人員每人100次觸發(fā)進(jìn)行統(tǒng)計分析,結(jié)果顯示,每100次觸發(fā)可縮短耗時28秒,按日均分揀8萬條、觸發(fā)推進(jìn)開關(guān)1萬次計算,日均節(jié)約作業(yè)時間46.7分鐘。
推進(jìn)開關(guān)改造完成后,小組成員通過跟班作業(yè)發(fā)現(xiàn),包裝疊煙平臺結(jié)構(gòu)存在缺陷,也是影響異型煙分揀效率的重要因素。原有模式下,疊煙人員速度慢、長期作業(yè)易疲勞,兩個疊煙口需要安排三人輪班作業(yè)方可滿足每日疊煙需求,而且目前配置的疊煙平臺為上提式平臺,作業(yè)人員需將卷煙碼好后再端上平臺,在該過程中,因力量不夠、條煙不齊等情況,卷煙易散垛,錯煙、急停整理頻次較高。小組成員參照水槽結(jié)構(gòu),將上提式平臺改造為下沉式,作業(yè)人員僅需要按4條一列推入即可完成疊煙。
隨后,小組成員“客串”疊煙崗作業(yè)人員,對改造后的疊煙平臺效果進(jìn)行驗證。新問題隨之浮出水面,出煙邏輯軟件未充分契合南昌市場實際訂單結(jié)構(gòu)特點,造成出煙混亂,作業(yè)人員理煙時間較長。于是,小組自主對出煙邏輯軟件進(jìn)行了編輯,全面優(yōu)化了出煙順序和模式。
在攻關(guān)團(tuán)隊的共同努力下,異型煙分揀線包裝設(shè)備改造全部完成,經(jīng)過三個月運(yùn)行后,異型煙分揀效率由2175條/小時提升至4200條/小時。該課題獲得實用新型專利2項、軟件著作權(quán)1項。(張華/文)
安徽馬鞍山市局(公司):研發(fā)模塊化控制技術(shù)
2019年,安徽省馬鞍山市煙草專賣局(公司)物流中心引進(jìn)了一條半自動異型煙分揀線。不過,這條分揀線似乎有些“水土不服”:分揀過程中經(jīng)常出現(xiàn)裹膜不全(熱縮膜沒有完全包裹煙包)造成的散包現(xiàn)象,還伴有煙包標(biāo)簽漏貼、錯貼等情況,打包完好率只有91%。由于分揀速度較快,等分揀人員發(fā)現(xiàn)問題時,往往已經(jīng)積壓了多個錯誤煙包。分揀人員只能停下設(shè)備,將錯誤煙包拆解、重新打包,核對好卷煙品種、數(shù)量后,再粘貼正確的標(biāo)簽。整個過程耗時費(fèi)力,嚴(yán)重影響分揀效率。
為徹底解決這一問題,馬鞍山市局(公司)物流中心組建風(fēng)暴QC小組,展開技術(shù)攻關(guān)。小組成員每天都泡在異型煙分揀現(xiàn)場,深入了解異型煙的包裝過程,對包裝裹膜和貼標(biāo)動作進(jìn)行細(xì)致觀察。通過觀察,他們發(fā)現(xiàn),裹膜不全和貼標(biāo)錯誤這兩個問題,與異型煙小訂單在翻板倉內(nèi)的定位位置有很大關(guān)系。
改變小訂單在裹膜打包時的位置,是不是就能解決問題呢?QC小組借鑒車輛識別自動升降柱技術(shù)進(jìn)行模擬實驗,在小訂單異型煙進(jìn)入包裝機(jī)時,人工改變其在翻板倉內(nèi)的位置,測試定位位置對裹膜不全和貼標(biāo)錯誤的影響。實驗結(jié)果表明,只要對阻擋時機(jī)、定位位置等參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格測算,通過改變小訂單異型煙在翻板倉內(nèi)的位置,可以有效改善打包卷膜和貼標(biāo)錯誤兩種情況。
根據(jù)實驗結(jié)果,小組成員經(jīng)過多次細(xì)致分析和討論,逐步形成了設(shè)計思路和方案。他們設(shè)想研發(fā)一套異型煙分揀打包自動控制技術(shù),在異型煙包裝機(jī)內(nèi)增加定位裝置,提前識別異型煙訂單中的卷煙數(shù)量,根據(jù)卷煙數(shù)量的不同,進(jìn)行入倉位置的調(diào)整。大訂單異型煙不受影響,直接進(jìn)入翻板倉;小訂單異型煙被識別后,在入倉前提前干預(yù)定位位置,待入倉位置調(diào)整后,再放行入倉。
安徽馬鞍山市局(公司)風(fēng)暴QC小組成員正在集體討論開發(fā)訂單識別程序。
該技術(shù)包括四個模塊:自動識別異型煙訂單卷煙數(shù)量的智能識別模塊、將程序指令轉(zhuǎn)化為設(shè)備指令的電氣指令模塊、改變小訂單異型煙在翻板倉內(nèi)定位位置的設(shè)備動作定位控制模塊、快速顯示包裝機(jī)內(nèi)和分揀皮帶上分揀卷煙信息的顯示校對模塊。
快速準(zhǔn)確地識別訂單卷煙數(shù)量是前提,小組成員經(jīng)過多次論證,確定了信息軟件識別方式,縮短了識別時間,提高了識別準(zhǔn)確率。隨后,他們通過實驗,確定以小訂單進(jìn)倉前為定位時間點,解決了小訂單定位時機(jī)問題。小訂單定位位置是關(guān)鍵,小組成員運(yùn)用黃金分割法,最終確定定位位置為包裝機(jī)翻板倉111毫米處。
2異型煙分揀模塊化控制技術(shù)研發(fā)成功并投入使用后,應(yīng)用結(jié)果顯示,裹膜不全與貼標(biāo)錯誤的情況基本消失,打包完好率達(dá)到100%,日均校對用時由原來的73分鐘下降到13.2分鐘,分揀系統(tǒng)整體運(yùn)行穩(wěn)定。目前,該項技術(shù)已獲得國家實用新型專利授權(quán)。(聞剛文/圖 視頻由馬鞍山市局(公司)提供)
篤行致遠(yuǎn) 2024中國煙草行業(yè)發(fā)展觀察