“有了這套裝置,設(shè)備生產(chǎn)過程中就能自動清潔MAX搓板積膠,保障產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),也減輕了操作人員的工作強(qiáng)度。”5月18日上午,浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司寧波卷煙廠卷包車間,ZJ17卷接機(jī)組操作工朱建剛輕輕按下MAX搓板開關(guān),搓板上方的機(jī)械手臂帶動銅刷,開始在搓板表面來回“刷洗”。
MAX搓板堵塞是ZJ17機(jī)組的常見故障。設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間后,搓板表面容易形成膠條和膠塊,致使搓板堵塞停機(jī),影響產(chǎn)品外觀質(zhì)量和設(shè)備運(yùn)行效率。為此,機(jī)臺操作工需要用銅刷不定期對搓板進(jìn)行清潔,不僅影響工作效率,還可能導(dǎo)致煙支質(zhì)量缺陷。
在2019年8月的一次維修例會上,卷包車間維修工周波將自己了解到的ZJ17機(jī)組搓板堵塞問題提了出來,跟維修團(tuán)隊(duì)討論解決方案。
“MAX搓板積膠問題確實(shí)比較突出。這是共性問題,只能在生產(chǎn)過程中多關(guān)注、常清潔,不要等到積多了再去清理。”有維修工提出。
“多清潔是沒錯,但操作人員做好‘人防’的同時(shí),我們維修人員也要從‘技防’上動動腦筋,為操作工減輕負(fù)擔(dān)。”設(shè)備員張挺表示。
張挺的意見得到眾多維修工的贊同。但如何“技防”呢?有人建議降低注膠量減少積膠,有人提議安裝自動吹風(fēng)裝置清理積膠,但這些思路均因?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量及前后工序有影響而被一一否決。
“咱們裝一只‘手臂’吧,‘手臂’連接銅刷,只要設(shè)備停機(jī),就抓緊時(shí)間自動清潔。”周波靈機(jī)一動。
平時(shí),維修工做的最多的就是部件化維修,把部件從設(shè)備中抽離出來單獨(dú)保養(yǎng)、維護(hù),而周波的思路則是相反的路徑,即把銅刷作為部件整合到設(shè)備中去。經(jīng)過討論,大家一致認(rèn)為這個(gè)思路可行。
圍繞這個(gè)思路,維修團(tuán)隊(duì)制定了項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃:研發(fā)一種搓板自動清潔裝置,利用PLC控制,通過電磁閥控制吹氣,由氣缸帶動銅刷來回動作,實(shí)現(xiàn)自動清潔。
說干就干,周波帶領(lǐng)維修團(tuán)隊(duì)畫設(shè)計(jì)圖、加工零部件,并進(jìn)行理論推演。在銅刷刷柄材質(zhì)的選擇上,團(tuán)隊(duì)成員一度陷入爭論:金屬柄比木柄耐用性更好,而木柄比金屬柄成本低得多,有人建議選用金屬柄,有人則建議用木柄。為此,團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行了多輪模擬試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)銅刷的損耗遠(yuǎn)大于木柄的損耗,這就意味著在銅刷使用期內(nèi),木柄的強(qiáng)度韌勁完全能夠滿足使用需求。
經(jīng)過4個(gè)月的不懈努力,一套高效低成本的MAX搓板自動清潔裝置研制出來。該裝置的應(yīng)用將設(shè)備平均停機(jī)時(shí)間減少了50%。銅刷只需半年更換一次,平均成本不到十塊錢。
目前,搓板自動清潔裝置已順利推廣至車間其他機(jī)組。煙支搓板成型部位擺脫了臟亂的面貌,煙支漏氣、翹邊等缺陷明顯減少,設(shè)備運(yùn)行效率有效提升,生產(chǎn)現(xiàn)場更為整潔有序。
篤行致遠(yuǎn) 2024中國煙草行業(yè)發(fā)展觀察