“您好,我想找一下李工。聽說你們前段時間成功解決了立體庫托盤堆垛機失速下落的故障,我們想學(xué)習(xí)一下你們是怎么解決的……”不久前的一個早上,許昌煙草機械有限責(zé)任公司工程裝備部接到了一個求教電話。
電話中提到的“李工”,叫李東升,是許昌煙機公司工程裝備部的青年技術(shù)骨干。此前,他徹底解決了設(shè)備廠家也無法解決的立體庫托盤堆垛機失速下落故障。
2013年入廠后,李東升先后在結(jié)構(gòu)件車間鉚焊單元、機加單元和數(shù)控單元實習(xí),轉(zhuǎn)正成為技術(shù)組一名技術(shù)人員,不久又轉(zhuǎn)崗至工程裝備部,負(fù)責(zé)立體庫設(shè)備的運行、維護與管理等工作。
立體倉庫系統(tǒng)由巷道堆垛機、回轉(zhuǎn)庫輸送線、穿梭車、倉庫管理系統(tǒng)(WMS)等組成,是公司系統(tǒng)集成復(fù)雜程度最高的設(shè)備之一,也是李東升投入心血和汗水最多的一個地方。
近年來,立體庫2號巷道托盤堆垛機在運行過程中頻繁發(fā)生失速下落問題,導(dǎo)致設(shè)備故障停機。要想系統(tǒng)恢復(fù)正常,就需要在高空貨架的狹窄空間內(nèi),將托盤料箱重新復(fù)位,工作難度大且危險系數(shù)高。許昌煙機公司請求廠家給予技術(shù)支持,廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場后,對2號機進行地毯式排查,卻沒找到故障原因。
怎么辦?
化壓力為動力,化被動為主動,李東升全面研究分析相關(guān)資料后,運用三維動畫設(shè)計軟件,模擬仿真堆垛機運行工況,對堆垛機立柱結(jié)構(gòu)和提升機構(gòu)進行建模,并開展力學(xué)分析和碰撞分析,但仿真結(jié)果證明:堆垛機失速下落故障與機械結(jié)構(gòu)無關(guān)。接著,他調(diào)整查找方向,對伺服電機、變頻器、電磁干擾、安全模塊、紅外激光通訊、天軌/地軌供電系統(tǒng)等進行研究和測試,依然沒有找到故障根源。
“絕不能放棄,不管過程有多艱難和漫長,都要想方法去努力實現(xiàn)!”李東升暗暗在心里說。
此后,李東升每天在辦公室和立體庫之間穿梭,一天要跑十幾次。他心里憋了一股勁兒,白天在公司處理設(shè)備故障,晚上回家看文獻查資料。最終,他查找到相關(guān)文獻資料,制定出了解決措施:根據(jù)現(xiàn)場堆垛機伺服電纜走向,進行信號屏蔽隔離和引線接地處理,最終成功找到困擾公司3年之久的故障根源,使得設(shè)備無故障運行至今。
立體庫結(jié)構(gòu)復(fù)雜又精密,其傳輸線長約350米,由1000余個傳感器、316部各型電機、39部頂升機、一套西門子電控系統(tǒng)、一套歐姆龍電控系統(tǒng)及大量電磁機構(gòu)組成。要維護好這個龐大系統(tǒng)的正常運行,單靠機械或電氣知識是無法應(yīng)對各種實際應(yīng)用問題的。
以傳輸線電控系統(tǒng)為例,一組電控系統(tǒng)控制一條傳輸線,一條傳輸線對應(yīng)20多個節(jié)點工位,其控制系統(tǒng)程序就有500多頁。整套傳輸線系統(tǒng)共14條,有7000多頁程序。為了搞懂該控制系統(tǒng),李東升硬是對照圖紙將整套傳輸線控制系統(tǒng)程序一個節(jié)點一個節(jié)點地研究完。
為不斷完善自己的知識結(jié)構(gòu)體系,業(yè)余時間,李東升自己購買資料、上網(wǎng)課,不斷更新知識、增加儲備。從機械機構(gòu)設(shè)計到非線性動力學(xué)仿真分析,從西門子S7-300到博圖1500……在他的辦公桌上,擺滿了各種設(shè)備技術(shù)資料和購買的專業(yè)書籍。
如今,對堆垛機、傳輸線、RGV穿梭車等設(shè)備的性能和特點,李東升都已熟記于心。在龐大的立體庫系統(tǒng)前,隨便指個位置,他都能告訴你這是幾號電控柜幾號工位節(jié)點;不看設(shè)備說明書,他就能說出堆垛機機械校調(diào)力矩大小;傳輸線系統(tǒng)出現(xiàn)故障,他能馬上找到對應(yīng)程序標(biāo)志位,在短時間內(nèi)查找到設(shè)備故障原因并徹底解決掉。
旭日“東升”,朝氣蓬勃,辛勤的汗水換來了不凡業(yè)績:這些年來,李東升先后在國家專業(yè)核心期刊發(fā)表論文2篇,獲得國家實用新型專利授權(quán)1項,主持參與的管理創(chuàng)新項目、QC攻關(guān)項目、TnPM項目多次獲獎。