“擇一城終老,遇一人白首。”相遇和選擇伴隨著我們的一生,擇業亦是如此,如能“擇一行終生,愛一業至老”,那亦是美好的人生體驗。
沙克毅在清潔零部件。
屈指算來,我在天津卷煙廠工作已有33年。從操作YJ11型卷煙機到ZJ112型卷接機組,從最初的1000支/分鐘到現在10000支/分鐘,從半自動化生產到現在實現高效自動化,從依賴進口煙機到國產煙機獨當一面,我見證了國產煙機的發展與變遷。
進廠后,我操作的第一臺煙機設備便是YJ11型卷煙機。它是綜合式卷煙機,速度只有1000支/分鐘,只能單機操作,不能卷、接聯動,效率相對較低。由于設備采用落絲成型原理,即煙絲下落到卷煙紙上后,靠煙絲與卷煙紙間的摩擦力隨卷煙紙進入煙槍內,因此非常容易出現打滑、截面變形大、煙支質量低等問題。卷煙生產出來后,需要人工從出煙通道搬運到煙斗內,再推進專門的包裝車間,就連VE部分的煙絲都需要人工續補,勞動強度很大。從那時起,我就十分期待將來能用上自動化程度高、運行平穩且效率高的新卷煙設備。
隨著生產技術的不斷進步,廠里的設備也在不斷更新換代,從MK8卷煙機、“長城”牌卷接機到MK95卷煙機,再到ZJ17型卷接機組……我距離夢想越來越近。
2010年,廠里引進了一批新機器——ZJ112型卷接機組。廠里要求,在最短的時間內協助廠家調試好這個“新伙伴”。歷經多日,設備基本完成調試,只剩下油墨部分還存在問題。頂著巨大壓力,在常德煙草機械有限責任公司的通力協作和技術支持下,我們終于找出原因:出色間隙不匹配,導致油墨泵壓力不足。最終,我們順利解決了這個問題。從那以后,我和這個自動化程度較高,采用流化床供絲系統,配有先進成型水冷煙槍、微波重量控制系統、光學松頭缺嘴檢測系統的“新伙伴”結下了不解之緣。
從YJ11型綜合式卷煙機到ZJ112型卷接機組,30多年間,國產煙機經歷了脫胎換骨般的變化:由落絲成型式到吸絲成型式,提高了卷煙速度,煙絲分布更均勻,煙支質量也得到了極大改善;由單刀改為雙刀,在刀頭轉數不變的前提下實現了“一切倆”,卷煙速度提高了一倍;生產方式從只能生產無濾嘴煙支,到實現了卷包聯動,國產煙機自動化程度越來越高。
國產煙機的升級換代,對我的操作水平也提出了新的要求。以VE部分為例,ZJ17型機組利用電機控制平準器升降,進而控制煙支的重量;ZJ112型機組則添加了壓絲輪,主要利用壓絲輪的升降來控制煙支重量。ZJ112型機組采用流化床供絲系統,和其他型號卷煙機相比多了三排風孔,因此在操作時要特別關注風孔和壓絲輪旁的孔隙,一定要做好相關清潔和保養,防止因堵塞而造成煙支質量缺陷。
多年的工作經驗告訴我,只要保證衛生清潔,設備能好開一半。小到壓板,大到鼓輪,我從不放過對任何一個易臟部件的清潔。我所操作的卷煙機都是干干凈凈的,每一塊透明擋板都光可鑒人,這樣有利于觀察設備運行情況,提前發現安全隱患與故障隱患。
設備也有自己的“脾氣”,所以要多多觀察,勤于思考。前段時間,我發現ZJ112型機組運行時,當濾棒供應不足或重啟后重新供應濾棒時,會發生濾棒橫七豎八的問題。在仔細研究MAX濾棒供應位置的構造和原理后,我在濾棒供應處加裝了一個排鏈,如此一來就能攏住從管道中發射過來的濾棒,解決了濾棒不整齊的問題。再比如,盤紙、水松紙拼接需要用雙面膠,常規操作需要用剪刀剪下再去粘貼,過程復雜且耗時。我反復琢磨,用小鐵片研究了一個小裝置,能夠快速整齊地撕下雙面膠,既省時又高效。
時光匆匆,我漸漸也從別人的徒弟成為別人的師父。如今所帶出來的百余位徒弟中,有的是技師,成為車間技術骨干;有的是維修工,成為出色的煙機“醫生”。我相信,新一代年輕員工會繼續傳承和發揚老一輩煙草人兢兢業業、刻苦鉆研的精神,繼續護航國產煙機,為企業高質量發展提供強有力的設備保障。
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