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名稱:導軌,ZJ116、ZJ119型機組濾嘴接收站部套關鍵零件
作用:接收煙支過濾嘴,將過濾嘴的傳輸運動方向由豎直方向轉變成水平方向,從而實現過濾嘴順利進入濾嘴接裝機的濾嘴庫中
加工難點:零件外形復雜,加工工序多,制造工期長,表面光潔度要求高;零件的加工精度要求高,實現難度大
導軌零件是ZJ116型、ZJ119卷接機組濾嘴接收站部套上的關鍵零件,直接影響設備運行穩定性。該零件外形復雜,整體形狀曲面多于平面。加工時,為了保證濾棒經過時能平滑運行無擦傷,曲面之間的過渡必須保證平滑,且零件工作面光潔度要求較高,設計光潔度和制造精度要求高,加工難度大。所以,該零件一直依賴進口,單件成本高達萬余元。
近兩年,受新冠肺炎疫情影響,進口煙機零件供應鏈不穩定,存在到貨時間不確定、供貨周期延長等問題。加快煙機零件國產化進程,逐漸成為常德煙草機械有限責任公司研發、工藝、制造部門的共識。
特別是隨著機械加工設備的引進和零件制造工藝的發展,攻克技術難關的條件逐步成熟。今年8月,常德煙機公司啟動導軌零件國產化攻關項目。
攻堅克難,工藝先行。生產技術部工藝員楊興賢和車間工藝員邢國經過多次工藝試驗,初步編制出機加工藝,并在試制加工中不斷完善該工藝。
根據零件外形特點,他們采用數控火焰精確切割下料,單邊留加工余量僅為8至10毫米。為保證工件具有良好的綜合機械性能,保證其強度、塑性和韌性,下料后的毛坯材料需要先經過調質處理,再進行機械加工。
在機加工階段,為防止零件在加工時變形,楊興賢和邢國商議后決定先使用加工中心粗銑外形,將單邊8至10毫米的加工余量縮小為2.5毫米左右。在零件厚度上,他們僅保留了0.8毫米的加工余量。在此基礎上,他們對零件進行人工時處理,以最大限度消除零件內應力。重新校平后,零件雙面平磨厚度方向基本成型。
加工的難點主要集中在隨后的加工中心精確加工成型工序。
加工中心將零件的缺口處尺寸留空暫不加工,精銑加工外形到位,分別加工零件上的各處底孔、通孔、腰形孔、沉孔和絲孔。加工外形和各孔后,再銑削加工兩處缺口、六處槽面和各處弧面及曲面。
在機鉗工序去除加工毛刺后,他們再使用加工中心加工斜孔和錐面成型,使用萬能銑床加工各處斜面和缺口。
機鉗攻絲,修銼倒角后再用平磨磨光外表面,使用激光蝕刻對零件進行標識。
……
在反復試驗、試制加工中,他們逐步完善了導軌零件的機加工藝。經過近一個月的努力,他們成功試制出了導軌零件。通過檢驗檢測,成品零件完全符合圖紙設計要求。
隨后,他們將國產導軌安裝在設備上進行試用。9月6日,裝有國產導軌的ZJ116型機組順利完成廠內交驗,確認整機完全具備交付客戶煙廠條件。
在接下來的調試運行期間,國產導軌零件運行非常穩定,無質量缺陷,國產化試制取得了初步成功。
如今,常德煙機公司正根據新工藝批量生產導軌,用國產件逐步替換進口件。
“國產化后,此類零件的單件成本從1萬多元降到了2000元左右,預計5年內可以為企業節約成本200余萬元。”楊興賢感慨道,科學技術是第一生產力,工藝難點的小突破亦能獲得大收益!
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