煙業(yè)智匯
零售戶在線
微薰
手機(jī)版
名片
名稱:導(dǎo)軌,ZJ116、ZJ119型機(jī)組濾嘴接收站部套關(guān)鍵零件
作用:接收煙支過濾嘴,將過濾嘴的傳輸運(yùn)動(dòng)方向由豎直方向轉(zhuǎn)變成水平方向,從而實(shí)現(xiàn)過濾嘴順利進(jìn)入濾嘴接裝機(jī)的濾嘴庫中
加工難點(diǎn):零件外形復(fù)雜,加工工序多,制造工期長(zhǎng),表面光潔度要求高;零件的加工精度要求高,實(shí)現(xiàn)難度大
導(dǎo)軌零件是ZJ116型、ZJ119卷接機(jī)組濾嘴接收站部套上的關(guān)鍵零件,直接影響設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性。該零件外形復(fù)雜,整體形狀曲面多于平面。加工時(shí),為了保證濾棒經(jīng)過時(shí)能平滑運(yùn)行無擦傷,曲面之間的過渡必須保證平滑,且零件工作面光潔度要求較高,設(shè)計(jì)光潔度和制造精度要求高,加工難度大。所以,該零件一直依賴進(jìn)口,單件成本高達(dá)萬余元。
近兩年,受新冠肺炎疫情影響,進(jìn)口煙機(jī)零件供應(yīng)鏈不穩(wěn)定,存在到貨時(shí)間不確定、供貨周期延長(zhǎng)等問題。加快煙機(jī)零件國產(chǎn)化進(jìn)程,逐漸成為常德煙草機(jī)械有限責(zé)任公司研發(fā)、工藝、制造部門的共識(shí)。
特別是隨著機(jī)械加工設(shè)備的引進(jìn)和零件制造工藝的發(fā)展,攻克技術(shù)難關(guān)的條件逐步成熟。今年8月,常德煙機(jī)公司啟動(dòng)導(dǎo)軌零件國產(chǎn)化攻關(guān)項(xiàng)目。
攻堅(jiān)克難,工藝先行。生產(chǎn)技術(shù)部工藝員楊興賢和車間工藝員邢國經(jīng)過多次工藝試驗(yàn),初步編制出機(jī)加工藝,并在試制加工中不斷完善該工藝。
根據(jù)零件外形特點(diǎn),他們采用數(shù)控火焰精確切割下料,單邊留加工余量?jī)H為8至10毫米。為保證工件具有良好的綜合機(jī)械性能,保證其強(qiáng)度、塑性和韌性,下料后的毛坯材料需要先經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理,再進(jìn)行機(jī)械加工。
在機(jī)加工階段,為防止零件在加工時(shí)變形,楊興賢和邢國商議后決定先使用加工中心粗銑外形,將單邊8至10毫米的加工余量縮小為2.5毫米左右。在零件厚度上,他們僅保留了0.8毫米的加工余量。在此基礎(chǔ)上,他們對(duì)零件進(jìn)行人工時(shí)處理,以最大限度消除零件內(nèi)應(yīng)力。重新校平后,零件雙面平磨厚度方向基本成型。
加工的難點(diǎn)主要集中在隨后的加工中心精確加工成型工序。
加工中心將零件的缺口處尺寸留空暫不加工,精銑加工外形到位,分別加工零件上的各處底孔、通孔、腰形孔、沉孔和絲孔。加工外形和各孔后,再銑削加工兩處缺口、六處槽面和各處弧面及曲面。
在機(jī)鉗工序去除加工毛刺后,他們?cè)偈褂眉庸ぶ行募庸ば笨缀湾F面成型,使用萬能銑床加工各處斜面和缺口。
機(jī)鉗攻絲,修銼倒角后再用平磨磨光外表面,使用激光蝕刻對(duì)零件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
……
在反復(fù)試驗(yàn)、試制加工中,他們逐步完善了導(dǎo)軌零件的機(jī)加工藝。經(jīng)過近一個(gè)月的努力,他們成功試制出了導(dǎo)軌零件。通過檢驗(yàn)檢測(cè),成品零件完全符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。
隨后,他們將國產(chǎn)導(dǎo)軌安裝在設(shè)備上進(jìn)行試用。9月6日,裝有國產(chǎn)導(dǎo)軌的ZJ116型機(jī)組順利完成廠內(nèi)交驗(yàn),確認(rèn)整機(jī)完全具備交付客戶煙廠條件。
在接下來的調(diào)試運(yùn)行期間,國產(chǎn)導(dǎo)軌零件運(yùn)行非常穩(wěn)定,無質(zhì)量缺陷,國產(chǎn)化試制取得了初步成功。
如今,常德煙機(jī)公司正根據(jù)新工藝批量生產(chǎn)導(dǎo)軌,用國產(chǎn)件逐步替換進(jìn)口件。
“國產(chǎn)化后,此類零件的單件成本從1萬多元降到了2000元左右,預(yù)計(jì)5年內(nèi)可以為企業(yè)節(jié)約成本200余萬元。”楊興賢感慨道,科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力,工藝難點(diǎn)的小突破亦能獲得大收益!