在自動解包崗位和切片崗位中間的物料輸送通道上,輸送設備正在有序的運送褪了“外衣”的物料,其中,一臺靜態(tài)皮帶秤上的噴吹裝置正在規(guī)律的清吹皮帶上散落的物料碎片。
這是江西中煙井岡山卷煙廠制絲車間生產現(xiàn)場,這臺自動噴吹清潔裝置是車間后續(xù)自主研制和加裝的設備,它不僅實現(xiàn)了皮帶秤上散落物料順利輸送,減少了員工勞動強度,更減少了靜態(tài)稱位置偏移的風險,保障了設備正常運行,暢通了物料運轉。
“在生產過程中,靜態(tài)稱輸送帶上會殘留細小的物料,使得出料車在運行過程中會擠壓靜態(tài)秤,如果不及時清理,會造成計量不準,同時會造成靜態(tài)稱位置偏移。”操作工劉晟如實說道。
靜態(tài)秤是衡量物料重量是否符合工藝要求的重要計量設備,在物料運輸過程中發(fā)揮重要作用。前期,只能通過每過一段物料都會人工對靜態(tài)稱皮帶進行清掃,耗時耗力。
不久,該車間當即成立課題攻關小組,組建了一支涵蓋電氣、機械、計量等人員的專業(yè)攻關團隊。
面對新工藝新問題,在課題攻關前期,團隊無過往經驗和技術路線可借鑒,通過持續(xù)不斷的現(xiàn)場觀察和召開問題分析會,集思廣益,尋找解決問題的切入點。
清晰地找到問題所在,是破局的關鍵。團隊選擇對問題進行拆分,即散的物料怎么來的?為什么會停留在靜態(tài)稱的輸送皮帶上?目前可以采用什么樣的方式進行輸送或清掃?
揪出根結,對癥下藥,事情才能迎刃而解,小組成員們歷經數(shù)十次的現(xiàn)場觀察和模擬分析,找到了散的物料和靜態(tài)成堆積的細碎物料產生的原因,同時也完成了從解題思路到方案確定的蛻變,最終確定了一套完整的清掃噴吹方案。
在研發(fā)新裝置的期間,團隊成員進行了一系列噴吹裝置專項測試,對PLC控制模塊、智能編程、噴吹管孔徑的大小、噴吹氣壓值、噴吹頻率、噴吹時間等進行了一一試驗,用數(shù)據(jù)、事實指導行動。
圖為維修工在靜態(tài)稱前端位置加裝自動噴吹裝置
歷時兩個月后,小組成員聚集在解包崗位,對噴吹系統(tǒng)和靜態(tài)稱皮帶機運行啟停進行關聯(lián),并檢驗攻關成效……
經過測試,殘留物料重量從原來的2.479公斤減少到0.232公斤,下降了90.65%,散落的物料去除效果明顯,攻關終取得成功。團隊成員們懸著的心終于放下,現(xiàn)場一片雀躍。
在靜態(tài)皮帶秤物料入口下端,只見新增的噴吹管路的控制電磁閥與靜態(tài)皮帶秤的皮帶電機相連,并隨著靜態(tài)皮帶秤皮帶的啟停有節(jié)奏的對外噴吹空壓氣體,殘余物料在空壓氣清吹的過程中,隨著皮帶的運轉流轉到下一工序,實現(xiàn)了對殘留物料的清理。
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