“小馮,最近葉片線報警次數明顯減少,生產效率也提高了,工作壓力減輕了不少吧?”近日,湖南中煙工業有限責任公司長沙卷煙廠制絲車間一線中控室里,車間副主任張良問道。
“是啊,張主任,現在我們每天都能比之前提前半小時結束生產。”操作工馮海蛟高興地回答道。
馮海蛟所在的制絲一線葉片線,曾是車間有名的“加班班組”,班組人員平均每天工作時長達9個小時,但生產效率卻一直處于剛剛“及格”狀態,高耗低效的問題長期懸而未決。
“此前葉片線的生產效率較低,主要是加料潤葉工序糖料罐超溫報警頻繁所導致。一旦報警,操作工往往需要停車進行手動降溫,影響了生產連續性。”制絲一線葉絲班班長晏妮說道。
為盡快解決問題,制絲一線成立QC小組,并邀請技術員、工藝員加入,通力協作解決糖料罐超溫報警頻繁問題,提高生產效率,保障煙葉質量。
小組成員通過頭腦風暴,分析出可能導致超溫報警的11個末端因素,并經過深度討論和相關性分析,最終確定了兩點要因:糖料罐加熱模式設置不合理、糖料罐加溫上限設置不合理。
對此,小組調整糖料罐加熱模式,從原來的每隔3分鐘加熱5秒調整為每隔1.5分鐘加熱2秒,同時將加溫上限從原來的51.5℃調整為48.6℃。
“這些數值設定都是經過反復計算得來的。”馮海蛟說,小組成員建立數學模型,并收集了大量生產數據,使用Minitab軟件進行回歸分析,反復驗證后構建起最優加熱模式。
為確保改進效果的穩定性,小組連續30天對相關數據進行收集分析,發現僅有一個批次出現超溫報警現象,并且經過人工干預后很快回到了標準范圍內。“不僅如此,超溫報警次數減少,還可以避免溫度過高導致糖料、香精等物質發生化學分解的問題。”馮海蛟繼續介紹道。
“這可真是參數小調整、效率大提升!”張良笑著說道。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察