“這幾個月,針對ZJ118卷接機抽檢的成品中,卷煙稀頭缺陷明顯少了,改善效果挺顯著的。”近日,說起質量改進后的效果,湖南中煙工業有限責任公司四平卷煙廠卷包車間擋車工王亮感慨道。
自卷包車間生產“芙蓉王”(硬)以來,ZJ118卷接機卷煙空稀頭剔除率較高。為解決這一問題,提高產品質量,卷包車間成立QC課題小組,在卷煙維修組長帶領下,機電技術員、維修工協同發力,按照“一絲不茍,不優不休”的質量理念和降本增效要求,采取“三步走”開展攻關改善。
定要因。課題小組深入開展現狀調查、合理設定目標,運用“頭腦風暴法”、5M1E 法,從人、機、料、法、環五個方面進行全面分析,針對十個末端因素進行要因確認,確定了“壓實輪與煙舌位置不匹配”“卷煙機檢測系統脈沖信號調整不合理”兩個主要因素,逐項進行攻關。
調位置。卷煙VE風室壓實輪高度調整、煙舌位置調整,均會造成煙支空頭或者偏重偏輕。對此,課題小組決定對壓實輪與煙舌位置調整匹配性進行正交試驗,通過反復精調試驗得出壓實輪、煙舌、劈刀盤最佳匹配參數,并精準調整相應位置。
精偏差。在驗證空稀頭剔除準確性時,課題小組發現存在誤剔現象。經過全方位系統排查,小組成員最終發現B7M出口位置光電檢測器脈沖有偏差,導致卷煙機檢測系統脈沖信號判斷錯誤,從而導致剔除異常。通過多次試驗,他們找到B7M出口的最佳DCP值,將檢測器誤剔率從13.92%降至1.9%。
通過綜合改進,“芙蓉王”(硬)卷煙空稀頭剔除率目前已降至0.28%,既保障了產品質量,也大大降低了材輔料消耗。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察