一流的產品,離不開一流的制造。當前,國產煙機設備在保障工藝質量和生產穩(wěn)定等方面的重要性日益凸顯。然而,面對快速變化的技術環(huán)境,原有設備可能會出現(xiàn)與生產不相適應的現(xiàn)象,需要通過改造來滿足生產需求。
在福建中煙龍巖煙草工業(yè)有限責任公司,“古田”(金中支)的生產就遇到了這樣的問題——由于產品包裝模式變化,需要對ZB417C型側開式包裝機組進行改造升級。
在無經(jīng)驗可循、無先例借鑒的情況下,龍巖煙草工業(yè)公司卷包車間迎難而上、凝心聚力,打響了設備改造“攻堅戰(zhàn)”……
統(tǒng)籌布局 用“新”應對
2023年,為適應市場的新變化、新要求,龍巖煙草工業(yè)公司準備將“古田”(金中支)改為平張紙包裝。
自引進中支高速包裝機以來,龍巖煙草工業(yè)公司對設備的改造升級就從未停止過。用于“古田”(金中支)生產的ZB417C機組,經(jīng)過多輪“打磨”,從原來的手工包裝改為自動包裝,作業(yè)效率大幅提升,但尚不具備平張紙包裝能力。設備能力與工藝標準存在一定程度的“脫節(jié)”,促使卷包車間維修高手們迅速集結,組成專項攻關項目組,以問題為導向集中力量“會診”。
此次改造主要針對ZB417C機組的輔機——CT條盒包裝機。“時間非常緊張,我們從方案策劃、團隊分工、溝通協(xié)調、效果驗證等環(huán)節(jié)推進項目,形成一個有效閉環(huán)。”卷包車間設備技術員賀志華介紹道。
“改造前的‘古田’(金中支)條盒分量十足,是預制成型的。現(xiàn)在換成更為輕便的平張紙條盒包裝,雖然只是材質的變化,但牽一發(fā)而動全身。”卷包車間技術組組長鄭東文說,項目組成員發(fā)揮各自所長,針對技術難點開展過程管控項目攻關。
為讓現(xiàn)有包裝機適應平張紙條盒包裝方式,項目組制定了一套煙包推送和堆疊工藝流程:在煙包輸送階段,單個煙包依次通過推送裝置進入堆疊通道,在這個長條形的通道中,煙包側立起來并有條不紊地進入穩(wěn)定分離裝置,過渡到推板入口。
在此基礎上,項目組通過優(yōu)化平張紙包裝工藝邏輯控制,設計出包括推送裝置、堆疊通道、穩(wěn)定裝置在內的十豎包堆疊機構,并實現(xiàn)了與上下游設備的速度匹配與自動控制。
“速度提到一定水平后,包裝狀態(tài)就會不大理想。”
“沒錯,還是要從定位上找突破口。”
隨著包裝機速度提升,煙包歪斜情況不時出現(xiàn),“隊伍”不齊就會擠壓煙支,影響產品質量。
為讓煙包“整齊列隊”,項目組不斷對設備和機構進行調試,但始終無法徹底解決問題。于是,他們將目光投向輸送通道的皮帶改進上。
“鄭工馬上跟設備廠家溝通,他們另外提供了特殊材質的皮帶,我們反復驗證后,設計出了一段新型的‘1+2’皮帶輸送裝置。”項目組成員陳函說,他們采用類比法設計傳動系統(tǒng),也就是在輸送通道上部采用1條皮帶以減少與煙包的摩擦,在通道下部采用2條皮帶以保證運輸平穩(wěn),從而實現(xiàn)了煙包穩(wěn)定堆疊。
煙包疊的輸送是連續(xù)不斷進行的,若煙包在運行過程中受到較大推力,輸送姿態(tài)不穩(wěn),煙包疊就容易在CT條盒包裝機入口處與推板產生摩擦、碰撞,這也是煙包易傾倒和歪斜的原因之一。
“為讓煙包疊在靠近推板的地方適當減速,我們設計安裝了一個剎車分離和疊壓釋放裝置,幫助煙包順利進入下一道工序。”鄭東文說,項目組成員不斷優(yōu)化設計,高質高效完成了十豎包輸送堆疊機構的自主開發(fā)。
與此同時,他們勇闖新路,著手對內部傳動機構進行改造,以解決平張紙長度遠超包裝機設計極限尺寸的痛點。
項目組成員將設備運行與產品質量控制有效結合作為發(fā)力方向,建立了一種基于數(shù)學建模與傳動行程匹配計算的方法。簡而言之,就是通過算法精準地對設備內部傳動部件和外圍部件進行技術改造,解決紙邊拉扯和折疊器干涉問題,滿足平張紙裹包工藝要求。
“那段時間不是在畫圖紙就是在做工具。”項目組成員沈偉坤說,他們?yōu)镃T條盒包裝機進行運動建模后改造傳動部件,僅外圍零部件改造就有43處。通過一系列自主改造與技術創(chuàng)新,龍巖煙草工業(yè)公司順利實現(xiàn)了ZB417C包裝機組平張紙工藝升級。
匯聚合力 爭分奪秒
卷包是連接“市場與現(xiàn)場”的關鍵一環(huán)。當項目按下開始鍵那一刻起,項目組成員就以分秒必爭的精神狀態(tài),與時間賽跑、與困難較量,目標只有一個:實現(xiàn)國產煙機設備效用最大化,為產品質量保駕護航。
根據(jù)方案,龍巖煙草工業(yè)公司為原有設備主體結構采購了一套電控系統(tǒng)。“為了搶時間,設備廠家直接將零部件運過來,在車間現(xiàn)場進行組裝與調試。”卷包車間電氣維修工盧新潤說,由于趕時間,已完成的設備程序未寫入電控系統(tǒng),運來的設備相當于一個空殼。遠程處理一天無果后,項目組緊急要求廠家增派技術人員進廠完善程序。
一周后,備件進入調試階段,但挑戰(zhàn)接踵而至。
車間人員在生產中發(fā)現(xiàn),“古田”(金中支)的煙包透明紙在燙平時,其底部折疊部位會出現(xiàn)褶皺。
產品包裝美觀度直接影響消費者對產品質量的評價。對此,項目組緊急攻關,一方面研發(fā)透明紙分段熱封技術,實現(xiàn)烙鐵分段獨立溫控;另一方面嘗試更換多種不同材質的透明紙。
邊生產、邊磨合,他們解決了透明紙易收縮變形問題,有效提高了透明紙熱封美觀度。
同時,項目組堅持多措并舉,持續(xù)提高設備與產品的適配性。
“過去需要每天更換鋼印,將硫酸紙壓碼裝置進行拆卸和調整,平均耗時25分鐘。改進后無需拆卸和調整就能快速更換鋼印。”項目組成員楊添錦說,他們用撥輪快換式壓碼裝置替換原有設計,提升了小盒裝填機運行效率。
“古田”(金中支)條盒時常發(fā)生印花掉落現(xiàn)象。項目組成員逐一排查和試驗后,找到了徹底解決印花粘貼不牢的方法——印花定位加固技術。他們給條盒裝上防竄動裝置,當印花成功“上身”后,再用粘貼加固裝置給印花一個作用力,起到二次加固作用。如此一來,條盒裝填機小停機次數(shù)由每天40次降低至2次,運行效率大大提高。
細微之處見真章。在多方共同努力下,制約“古田”(金中支)包裝升級換代的設備問題被逐個破解。龍巖煙草工業(yè)公司在行業(yè)內率先實現(xiàn)了側開式包裝機全流程自動化集成生產,顯著提升了生產效率、保障了產品質量。此外,該項目還結出了累累碩果——申請發(fā)明專利8項,其中2項已授權、4項進入實審、2項已受理;獲得實用新型專利授權9項。
篤行致遠 2024中國煙草行業(yè)發(fā)展觀察