近期,云南中煙紅云紅河煙草(集團)有限責任公司昆明卷煙廠(以下簡稱“昆明卷煙廠”)濾棒成型車間內,27號機的轟鳴聲突然變得“沉悶”。這臺被譽為濾棒生產的“關鍵設備”,布帶磨損速度比平常多了3倍,設備效率下降5%,原輔料損耗超出管控范圍7%。
陳瑞軍正在改造煙槍(資料圖)。
扎根車間28年的員工陳瑞軍揭開了這個精密設備的“發病原理”。測量數據通過車間MES系統自動上傳至信息化小組的數據采集終端,工廠維修團隊馬上組織人手展開分析。
團隊成員李順然通過運動仿真發現,在每分鐘4000多次的高速運行下,這個微小的形變會通過杠桿機構產生放大效應,由于27號機雙煙槍的同步運行特性,兩側的應力波動會產生疊加。
“設備每運行3小時,布帶承受的累積應力就突破材料極限。傳統檢測手段只關注瞬時參數,卻忽視了微觀形變的致命疊加。”李順然說。通過模擬測試和現場驗證,維修團隊發現,除了支架本身的形變外,滑套的配合間隙和定位系統的響應延遲都在加劇這個放大效應。
陳瑞軍正在檢查設備運行情況(資料圖)。
為此,陳瑞軍決定對煙槍總成進行系統改造,將定位支架存在偏差降到0.1毫米以下,設備運行40小時后,布帶承受的累積應力才會突破材料極限。煙槍總成是27號機的“芯”臟部件,系統改造就等于給設備換“芯”升級。
可當改造好的煙槍裝上機器時,布帶的磨損速度卻沒有按預設那般降下來。陳瑞軍俯身貼近設備,用測溫槍輕觸金屬表面,發現溫度過高,原來機器運轉中的熱膨脹會導致布帶運行時承壓過大。
pro版本改良煙槍誕生(資料圖)。
通過追加偏差補償,合金鋼熱膨脹導致的問題順利解決,pro版本改良煙槍誕生了,布帶壽命從幾小時延長至48小時,比之前正常時還增加了1倍,年節約布帶成本超7萬元,而設備凈效率再創新高,達到98.5%。“技術會變,但解決問題的‘軸勁兒’不能丟。”陳瑞軍常對青年技工說。
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