問題描述
FOCKE701包裝機運行過程中,涂膠反襯輥容易出現粘膠現象,導致煙包表面壓痕多、小盒表面粘膠以及小盒翻蓋無法正常打開等問題,不得不頻繁停機進行清潔。據統計,操作人員平均每小時就需要清潔一次,每次清潔耗時約5分鐘,影響了設備生產效率,制約了整體生產進度,增加了人員工作強度。
原因分析
通過對設備運行過程的觀察分析,發現涂膠反襯輥在商標紙涂膠工序中,膠液易殘留在反襯輥表面(如圖①)。隨著設備持續運轉,這些殘留的膠液逐漸累積,從而產生粘膠現象。設備本身并未配備有效的自動清潔裝置,僅依靠人工定期清潔難以及時清除粘膠。
改進措施
設計一套自清潔裝置,并安裝在商標紙涂膠反襯輥上(如圖②)。該清潔裝置固定在導軌上,每個反襯輥對應安裝一個清潔輥。清潔輥采用圓形生化棉材質,固定在清潔輥中間位置,設計為方便拆卸更換的結構。借助壓緊裝置,使清潔輥緊密貼合在反襯輥的工作面上。
設備運行時,反襯輥轉動帶動清潔輥自行轉動,其表面的生化棉材質能夠自動清除反襯輥上的膠液。考慮到清潔輥在長期使用過程中可能會出現磨損,裝置特別設計了清潔輥上下調整模塊。清潔輥磨損后,可通過該模塊對清潔輥位置進行調整,確保清潔輥與反襯輥工作面始終保持良好接觸。清潔輥更換簡單、清洗方便且能夠重復使用。
實施效果
有效解決了因反襯輥粘膠導致的質量缺陷問題,提高了產品質量穩定性。減少了反襯輥人工清潔頻次,從原先的平均一小時一次變為兩小時一次,每天可減少停機時間50分鐘,顯著降低了停機頻率、提高了生產效率,同時減輕了操作人員勞動強度。
每次停機剔除的商標紙數量減少,每天可少剔除60張商標紙。按照每年250個工作日計算,每年預計可節約15000張商標紙,有效降低了輔料消耗成本。
圖① 改進前的商標紙涂膠反襯輥。
圖② 加裝了自清潔裝置的商標紙涂膠反襯輥。
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