貫徹落實碳達峰、碳中和目標要求,云南中煙昭通卷煙廠制絲車間聚焦節能降耗、提高設備效能,在技術改造和設備使用、設備維修等方面進行了較有成效的實踐。
一、節能
輔線輔助主線摻搭薄片。昭通卷煙廠制絲生產線包括6000kg/h制絲線(主線)、4000kg/h制絲線(輔線)和3000kg/h制梗絲線(梗線)各一條。主線生產過程中,其他牌號換玉溪(硬)升級版煙絲(以下簡稱玉溪煙絲)時,會造成機器空運轉預熱等待過長,以生產當天第一批玉溪煙絲最為突出。一方面,是由于牌號、預填薄片的不同且薄片摻搭皮帶被松散回潮段占用,需等上一批次煙葉薄片摻搭結束才能開始下一批次,結束時間和預填時間加起來近15分鐘;另一方面,是松散回潮工序換真空回潮工序,滾筒式葉式回潮機需空運轉預熱等待約45分鐘。總計約等待1小時、消耗電力23千瓦時,消耗700多千克蒸汽,大大降低了生產連續性,增加了能源消耗,延長了夜班生產時間,不符合節能減排目標。對此,制絲車間利用中秋停產時間進行技改,利用輔線薄片輸送皮帶搭松散回潮段的薄片。設備技術改造如下:
通過集控室控制,選擇輔線摻搭系統,組合啟動輔線薄片線,調節皮帶反轉來為主線摻搭薄片;而玉溪煙絲仍用主線摻搭薄片,這樣可以在上一批臨近結束時,預填玉溪煙絲薄片,縮短機器空運轉預熱等待時間。如今,經過一個多月的生產,對技改后的生產時間進行計算,技改實現了減少25~30分鐘的空運轉等待時間的良好效果。
圖1 主輔線摻搭薄片
圖2 皮帶正反轉
圖3 摻搭薄片
二、減排
對無法進行卷煙加工的低等或等級外煙葉,大量上部煙葉、廢煙末、廢煙絲,煙葉加工中產生的碎片和煙塵、煙梗等不是簡單地排放,通過引進造紙法煙草薄片技術、配套除塵系統改造,將粉塵集中回收后用壓棒機進行壓棒處理,然后送往薄片廠壓切成薄片,該薄片具有成本低、填充性好并能減少煙氣中焦油含量的作用,實現資源循環利用。
三、節水
全面排查生產現場的跑冒滴漏,經過運行方式調整、督促檢修處理等方式減少能源損耗。以精益理念引領節能降耗工作,加強能源專項檢查頻次和力度,要求職工用餐停機期間關閉設備風機、輸送皮帶,車間洗手間、洗滌間杜絕“長流水”現象,保養設備時注意節約用水,保養完畢后及時關閉水源。
?使用冷凝水回收技術,將車間回收冷凝水作為補充真空回潮機冷卻水使用;利用高壓閃蒸回收系統,補充動力車間空調用蒸汽,剩余冷凝水經過濾系統轉化為軟水,再重新回收到鍋爐,形成過濾水與市政用水的結合利用,由此循環利用水資源,節水又節能。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察