“切絲工序保養完成,可以啟動設備了。”隨著中控室傳達指令,吉林煙草工業有限責任公司延吉卷煙廠5000kg/h制絲線各道工序設備陸續運行起來。
“張師傅,這切絲工序太難保養了!全線這么多工序,每次換牌大家都要等我。”看到前來點檢設備的技師張守將,切絲機操作工南景允說出了心中的委屈。
“這個問題我們關注到了,攻關團隊也已組建完畢。你放心,我們一定會盡快解決問題!”張守將簡單的答復里充滿了攻克難題的決心。
為保障產品質量,根據生產任務,5000kg/h制絲線每日至少要進行2次換牌保養,每次換牌要耗費兩個多小時的保養時間。因流水線生產特性,全線都要等到切絲工序保養完成后才能聯動生產。
QC小組成員安裝下銅排鏈自動清潔裝置。王藝江攝
通過對全線各工序換牌保養時長進行分析,大家發現,切絲工序的平均換牌保養用時長達129分鐘,比烘絲工序多出30多分鐘。其中,切絲工序中下銅排鏈的平均保養時長達47分鐘,超過整體保養時間的三分之一。2022年3月,在對現狀整體了解后,智慧QC小組查找行業內外相關文獻,展開討論,決定自主研制一套切絲機下銅排鏈在線自動清潔裝置。
“大家快來看,兩種方案的模擬動畫都做好了。”小組成員朱帥高興地說,“快去請各專業組的技術員。”聽完小組成員李佳駿對兩種方案的講解,制絲車間技術主管邱浩峰對清潔機構的選型提出了異議:“這種材料一旦出現故障,會對產品造成污染,風險比較高。”張守將頻頻點頭說:“是啊,我們設計的裝置不能給產品、環境帶來新的風險,方案的選擇需要重新斟酌考慮。”
經過一項項子方案比選,在反復進行線上模擬試驗后,裝置的雛形機終于成型,進入第二階段——線下模擬試驗。然而,從階段性數據分析來看,裝置初期的清潔效果不是很理想,這給小組成員帶來了不小的打擊。“哪有一次就能成功的呢?至少我們知道了一種錯誤答案,接下來把往復速度降低一點,把壓縮空氣的壓力提高一些,再試一次。”在車間領導的鼓勵下,小組成員重拾信心,拿出“不破樓蘭終不還”的拼勁,夜以繼日整理試驗數據,不斷擬合各項參數與結果的關系,終于將清潔裝置調整到最佳狀態。
智慧QC小組成員在切絲機旁測試清潔裝置穩定性。邵桐攝
2022年11月再度進行線下測試時,現場靜得只能聽見小組成員彼此的心跳聲。“壓縮空氣壓力正常”“程序模擬運行正常”“往復機構無干涉”……“啟動!”隨著運行指令的發出,裝置發出很有節奏的“嗒嗒”聲,下銅排鏈的附著物被持續清理下來,裝置的清潔效果非常明顯,小組成員們不禁歡呼起來!
一個月后,各項驗證數據出爐,安裝新裝置后切絲工序的平均換牌保養用時縮短至88.2分鐘,5000kg/h制絲線平均換牌時長由原來的129.4分鐘降為94.8分鐘,成效顯著。
“張師傅,這個裝置幫了我們的大忙!”南景允不禁感慨道。裝置的應用不僅滿足了生產線快速換牌的需求,也有效解決了因生產過程中下銅排鏈溝槽內煙末、煙塵過多而導致的切絲“跑片”等問題,切實保障了切絲質量。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察