煙草在線據《上海煙業報》報道 從“減少浪費、創造價值”出發,為進一步提升煙標生產降本增效能力,煙印公司凹印車間近期積極推進“精益制造管理模式”,以自主攻關團隊為載體,以降低“防偽油墨”這一生產輔料成本為核心,著力深化精益制造課題研究,落實降本增效措施收到了實效。
防偽油墨價格昂貴,如何通過對印刷過程中凝結的防偽油墨回收利用來降低產品成本,成為了車間自主攻關團隊的目標。一是挖掘潛能。團隊制定了殘余固態防偽油墨的回收再利用措施,即將殘留在內壁以及底層的固態狀防偽油墨予以收集后,按工藝要求添加適當溶劑溶解后重新使用。二是強化推進。加大對防偽油墨的管理力度,制定殘余防偽油墨的流轉記錄單,量化與降本增效直接相關的各項數據,通過精細化管理提高使用效率。三是嚴控管理。據統計,車間近一個月共收集了4.2KG防偽油墨,按此計算,一年內可回收約50KG左右,按平均單價每公斤9000元計算,將節約45萬元的支出,固態防偽油墨回收再利用初見成效。
下階段,車間將深入推進各項舉措,進一步提高全員成本意識,通過工藝、設備等方面的課題攻關,持續提升工藝技術、優化流程管控對成本的貢獻度。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察