煙草在線專稿 品質(zhì)管理,是企業(yè)核心競爭力的基礎。為確保卷煙產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提升,提高卷煙生產(chǎn)過程制造和工藝技術水平,防止過程錯誤和產(chǎn)品偏離生產(chǎn)標準情況的發(fā)生,著力提升品質(zhì)管理水平,增加生產(chǎn)制造過程的安全性,優(yōu)化資源配置,降低生產(chǎn)成本,實現(xiàn)生產(chǎn)制造零缺陷,樹立良好的企業(yè)形象,提高消費者滿意度和忠誠度。新疆卷煙廠在副廠長張嶸的倡導和大力支持下,由品質(zhì)管理科(三級站)牽頭,經(jīng)前期籌備及生產(chǎn)制造過程緊密相關的八個部門的通力協(xié)作,深層次、多維度地展開質(zhì)量差錯及質(zhì)量風險源識別控制工作。此項工作已于今年四月初正式啟動。
礙于目前在整個煙草行業(yè)找不到典型范例,沒有固定、標準的模式和程序步驟可以借鑒,導致工作開展難度極大。通過與兄弟廠的交流并汲取寶貴經(jīng)驗,認真研習日本豐田公司的POKA-YOKE理論和經(jīng)典六四格瑪理論,查閱網(wǎng)絡資料和相關書籍,多次開會研究,聯(lián)系終極目標設想,基于卷煙廠實際,形成了工作開展的基本框架,成立了領導小組和辦公室,確定了識別的對象和范圍,擬制了《質(zhì)量差錯及質(zhì)量風險源識別控制程序》(初稿),科學、合理設計了《質(zhì)量差錯及質(zhì)量風險源識別調(diào)查表》并及時發(fā)送到相關部門。四月中旬,第一階段工作基本完成。
四月下旬始,第二階段工作主要是梳理工序流程、細化流程,實現(xiàn)工序流程再造。新疆卷煙廠堅持“頭腦風暴法”,積極發(fā)揮頭腦風暴作用。沒有過多理論培訓、宣貫和工作要求,工作便緊羅密布地展開了。首先繪制部門(車間)的工序總流程圖,然后依據(jù)總工序流程圖細化分解繪制分工序流程圖。
五月十四日,首屆工序流程圖分析會議在廠科技樓三樓會議室召開。各部門(車間)詳細介紹了各自工序流程圖,參會成員一一點評并提出了寶貴的意見及建議。從工序流程圖的完成質(zhì)量可看出,各部門(車間)對識別工作的目的、意義、重要性及防錯控風險的概念、做法等有了更為清晰的認識和理解。
趁熱打鐵,會議最后展開了全方位的培訓。對防錯控風險理論、技術、定義、區(qū)別和聯(lián)系進行透徹的講解;明確提出開展質(zhì)量差錯及質(zhì)量風險源識別是做加法,而最終實施管理控制是做減法。具體到本階段工序流程圖,要求達到“再往下分解就是動作”的標準,同時必須嚴格規(guī)范流程符號的運用、序號的編排及工序步驟重點的合理標識;積極總結(jié)了工作開展以來所取得的成果,及時完善程序紕漏,摒棄冗雜環(huán)節(jié),重新清理工作思路、方式和方法。
五月二十九日,依計劃進度要求,品質(zhì)管理科(三級站)組織召開工序流程圖終審評價會議。副廠長張嶸及相關部門(車間)的領導、主要工作人員參會。會議旁推側(cè)引、觸類旁通,詳細解說、分析了各工序流程圖的每一個工序步驟。參會領導一致認為:歷盡艱辛,數(shù)易其稿,各工序流程圖的完善、精細、規(guī)范程度已達識別工作的要求。第二階段制圖工作的如期完成,為質(zhì)量差錯及質(zhì)量風險源識別工作的有序開展奠定了堅實的基礎。
在接下來的工作中,將按階段、按進度遵循各工序步驟積極展開質(zhì)量差錯及質(zhì)量風險源查找、確認、定性定量評價;完善《質(zhì)量差錯及質(zhì)量風險源識別控制程序》、形成各部門(車間)管控制度、措施及考核、評價細則,最終建立科學、合理、高效的質(zhì)量差錯及質(zhì)量風險源識別控制管理體系;試運行質(zhì)量差錯防治、質(zhì)量風險源防控,并最終常態(tài)化運行質(zhì)量差錯及質(zhì)量風險源識別控制管理體系。