煙草在線許昌消息 面對加工難點(diǎn),他們積極開展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng);裝配周期較長,他們設(shè)計(jì)制造實(shí)用新型工裝;產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,他們創(chuàng)新加工方式方法……
2016年,許昌煙機(jī)公司開展“追求質(zhì)量零缺陷”活動(dòng)以來,各分廠(部門)的技術(shù)人員立足本職崗位開動(dòng)腦筋,發(fā)揮聰明才智,主動(dòng)開展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng),逐漸形成了“人人爭當(dāng)‘零缺陷’代言人”的良好氛圍。
ZL29濾棒成型機(jī)組上的輸出傳動(dòng)部件,在調(diào)試過程中,有時(shí)因?yàn)槌霈F(xiàn)問題需要從整機(jī)上拆下來返工,故障部件拆裝耗時(shí)長達(dá)34.3小時(shí),影響裝配周期。
裝配分廠技術(shù)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)并制造了“ZL29濾棒成型機(jī)組上的輸出傳動(dòng)部件檢測工裝”(左圖)。在輸出傳動(dòng)部件部裝完成、裝配到整機(jī)之前,通過使用該檢測工裝,就可以知道部件的裝配是否合格,省去了在整機(jī)上調(diào)試檢測、故障部件拆裝的步驟,拆裝時(shí)間縮短為5.3小時(shí)。圖為裝配調(diào)試人員毛國杰在調(diào)試輸出傳動(dòng)部件。
許昌煙機(jī)公司的產(chǎn)品中有大量不銹鋼外罩殼零件,對于該類零件的小平面拉絲處理時(shí),以前一直是手工操作,不僅效率低下,拉絲質(zhì)量也不穩(wěn)定,而且存在操作工手指被磨破的隱患。
生產(chǎn)技術(shù)部工藝設(shè)計(jì)人員苗彥民(上圖左)設(shè)計(jì)并制作了一種“不銹鋼異形罩殼氣動(dòng)拉絲裝置”(下圖),徹底解決了這個(gè)問題。使用該裝置后,加工效率每分鐘5500次,且拉絲均勻。圖為苗彥民在指導(dǎo)操作工冀景浩使用該裝置對零件的小平面進(jìn)行拉絲處理。
ZL29濾棒成型機(jī)組上有一種彎管,經(jīng)常出現(xiàn)零件質(zhì)量不穩(wěn)定、外觀質(zhì)量差、兩件相同的零件裝配后不同軸等問題。
結(jié)構(gòu)件分廠技術(shù)人員應(yīng)用兩種控制焊接變形的方法——?jiǎng)傂怨潭ǚê头醋冃畏?#xff0c;設(shè)計(jì)制作了焊接工裝(下圖),徹底解決了以上兩種質(zhì)量問題。圖為結(jié)構(gòu)件分廠員工李宏春(左)和張浩在使用該工裝焊接零件。
成束輥(1FAJ30400200)零件是ZL29濾棒成型機(jī)組上的一個(gè)零件,屬于典型的回轉(zhuǎn)類零件。零件上39mm深的U型凹槽是該零件的關(guān)鍵結(jié)構(gòu),“陽極氧化后U型凹槽粗糙度差”一直是該零件的加工難點(diǎn)。據(jù)2014~2015年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),該零件廢品率高達(dá)34%,一次交驗(yàn)合格率為0。
針對加工難點(diǎn),機(jī)加分廠技術(shù)組通過質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng),實(shí)施“精車打基礎(chǔ)、陽極氧化穩(wěn)定住、鏡像拋光出效果”三個(gè)步驟,使零件U型凹槽的粗糙度由活動(dòng)前的Rmax12.5變?yōu)镽max3.4,外觀瓷質(zhì)光亮(左圖),優(yōu)于進(jìn)口件的質(zhì)量。圖為技術(shù)組組長王曉勇(左)和檢驗(yàn)員宋風(fēng)彩在檢驗(yàn)陽極氧化后U型凹槽粗糙度。