為提升松散回潮工序水分控制能力,提高制絲產(chǎn)品質(zhì)量過程控制水平,近期,四川中煙西昌卷煙廠對制絲車間松散回潮工序進行熱風系統(tǒng)改造。
據(jù)悉,工廠松散回潮工序此前主要采用熱風循環(huán)系統(tǒng)和排潮系統(tǒng),二者是用管道并聯(lián)設(shè)計,導(dǎo)致風調(diào)控存在難度,出料罩上端的阻料通汽裝置為固定式,鋼絲網(wǎng)易堵塞不暢,同時熱交換器的布局不合理,造成熱風循環(huán)溫度不穩(wěn)定,達不到工藝指標要求。
對此,工廠經(jīng)過前期組織分析及論證后,對熱風控制系統(tǒng)進行改造。本次改造主要將熱風循環(huán)管道與排潮管道分開,由兩臺風機分別進行熱風循環(huán)和排潮,并改進出料端的罩內(nèi)阻料通汽機構(gòu),進料端增設(shè)加熱室,將熱交換器安裝在加熱室內(nèi),蒸汽加溫加濕通過加熱室隨熱風進入筒體,對煙葉加溫加濕,以熱風循環(huán)機構(gòu)、出料端阻料通汽機構(gòu)、排潮機構(gòu)、蒸汽加溫加濕機構(gòu)及程序控制共同組成熱風循環(huán)系統(tǒng)。同時,將出料端阻料通汽機構(gòu)更改為“循環(huán)網(wǎng)帶”結(jié)構(gòu),杜絕了生產(chǎn)過程中物料流量較大時,出料端阻料通汽機構(gòu)堵塞、熱風溫度出現(xiàn)下滑的現(xiàn)象。
目前,松散回潮熱風系統(tǒng)改造項目通過了空車調(diào)試、過料調(diào)試以及程序固化調(diào)試三個階段,投入了正常使用。改造后松散回潮工序熱風溫度CPK、出口物料溫度標準偏差等關(guān)鍵指標較改造前有所提升。