煙草在線德昌消息 近幾年來,隨著卷煙市場發生變化,自復烤公司推行“精益管理”的以來,四川德昌復烤廠深刻認識到需要更精準地把握客戶需求,在質量上提升才能提高客戶需求的整體效率。
作為煙草行業的加工型服務企業,生產管理一直是企業價值鏈管理的核心環節。得到客戶的質量認可,相對于企業其他管理活動,成果能更快的轉化為企業的利潤。
在推進精益管理的幾年時間里,整選車間作為復烤廠的生產核心部門,從不懂到創新,在這條精益選葉路上不斷的成長開花。
選葉刀長尾巴
走進整選車間,看到的是大家忙忙碌碌工作的場景,進入芙蓉王選葉區,一眼就能看到我們的小改善主角:熊班長—熊朝暉。
“熊班長,打擾你一下?能談談你對精益管理的理解嗎?”正準備巡檢現場的熊班長停下來了腳步。
“嗯……這個具體內容我也不知道,可能就是小改小革吧,領導讓做就做,我們做了一個小改善,來看下……”說著,來到了甲一組。
“咦?這個煙葉中怎么有一根紅色的繩子?”
“小心一點,這是選葉刀!”
選葉刀一直是整選車間的危險源,小則劃傷選葉工的手,大則成為雜物進入選后煙葉中。選葉刀在體積上比較小,一般新來的工人在解把以后,容易把選葉刀混入煙葉中。當初為了更好的管理,車間要求選葉結束以后將選葉刀上繳,統一管理。可是,仍然出現找不到刀的情況。
“有了這個紅繩,即使刀身在煙葉中,或者藏在其他什么地方,還是能一下把它找出來。這算不算精益?”
這就是所謂的“防錯法”,給選葉刀‘長尾巴’,就是利用視覺辨識,提醒選葉工人注意小刀,防止小刀丟失,不影響到選葉。
周轉箱帶帽子
精益的核心思想是消除浪費,提高效率。在日常生產中,效率低將影響到企業的生產成本。為提高選葉效率、降低生產成本,整選車間熊班長又開展了一次精益改善攻關。
“熊班長,上次那個選葉刀怎么沒有推廣使用啊,看上去挺實用的?”再次來到車間,熊班長正坐在辦公室。
“哎,試驗失敗啦,我們用的紅綢緞,會滑絲,有些綁不牢固,容易掉下來,反而增加雜物,刀又消失了,效果不好,就取消了,不過,我們又有新的創意。”一邊說一邊來到乙班7組檢驗臺邊。
“這不是周轉箱嗎?干嘛用布罩蓋住?”掀開一看,里面整齊的放著十幾個茶水杯。
原來,車間現場管理人員發現,選葉工每天喝水的水杯需放在私人物品堆放的地方,有些小組在A區,來回喝一口水要花幾分鐘,于是,經過一番討論后,決定將水杯統一放置在小組長的檢驗臺下面,用布罩來隔離灰塵,這樣既節約了工人來回喝水的時間,提高了工作效率,也避免有的工人將水杯放在雜物桶里,不衛生還影響到美觀。
這種“定置定位”SMED(快速換新),簡單點說就是方便、快捷,通過集約喝水的時間來增加選葉時間,提高選葉效率。
“芙蓉王”大變身
湖南中煙是德昌復烤廠長期以來合作的客戶之一,為切實解決“客需我未予,我予客不需”問題,整選車間也為此做出了一系列優質服務客戶的精益小改善。
“聽說整選車間這次要對‘芙蓉王’動大手腳,快、快,湊熱鬧去。”大家來到了車間。
這次走進車間便能明顯感覺到現場更井然有序了。
“以前的芙蓉王選葉現場和現在變化可大了,你們肯定都想不到。”
走進芙蓉王選葉區,原來的備料區在選葉區的兩側,現在統一到了左側,選后煙葉的框欄統一到了右側,備料區、選葉區、檢驗區相對集中。
一方面,檢驗只用在一條直線上就能對所有煙葉進行抽檢,節約了滿場走的時間;另一方面,利于現場客戶質量指導,把選后煙葉統一堆放,客戶選場檢驗人員由原來的4-5人可以減少至1-2人。
“這個改善得到了客戶的一致好評,不僅讓客戶在檢驗人員上減少,也節約了大家的時間。”整選車間主任稅意說。
之前每個檢查組,各自檢查選后的兩個等級,現在檢驗人員工作進行專項檢查,一個組長只用對一個等級負責。
選葉組長檢驗方式改變,減少了一個組長檢查2個等級出現混亂等級的機率,一人負責一個等級,統一平衡眼光,利于質量管理,使煙葉的檢驗合格率得到極大提高。
原煙區通道2個縮小為1個,車間物流更合理暢通,避免現場備煙和交煙交叉作業,減少選葉工來回的時間,提高了選葉效率。
“運用‘持續改善’的管理方法,取得這么好的成果,干得不錯。”稅意稱贊道。
這下她反而謙虛地說道“這不是我一個的功勞,整選車間主任、阿杜和老趙都是出了主意的。
當然,這只是整選車間許多改善中的三個事例,不過,足以說明大家在精益管理中從“服從”到“主動”的改變,車間的同事們也都主動積極的投身進來,思考身邊什么需要改進,怎樣更好運用精益改善工具,如何完善提升。“精益”最重要的應該就是,每一名職工都養成“在思考,在動手,在創新”的好習慣。
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篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察