煙草在線重慶消息 重慶分廠自2009年以來,大力推廣節能減排應用新技術、新材料和新設備,投資1400多萬元,實施了蒸汽管網及冷凝水回收系統改造等12項節能減排重要技改項目,取得了較為顯著的成績,其中鍋爐富氧助燃技術改造和大面積使用LED燈具兩項節能舉措屬重慶市工礦企業中的首例,具有較好的推廣價值。
生產車間LED燈具改造項目投資134萬,該項目針對生產車間原有的金鹵燈和熒光燈能效低的現狀,采用60W的LED工礦燈替換了制絲車間原有的297套280W(含鎮流器功率)的金鹵燈,采用15W的LED日光燈替換了卷接包車間原有的3000套36W(含鎮流器功率)的熒光燈。改造后,經分廠現場測試,在照明負載減少了約140KW后,依然能夠保證生產車間原有照明度不變,按年工作250天,每天照明時間24小時計算,每年可節電84萬度,節約電費63萬元。
蒸汽主管網及冷凝水回收系統改造項目投資300萬,該項目是針對分廠原有地埋主蒸汽管道的保溫效果差,蒸汽傳輸熱損失在10%以上,地埋冷凝水回收管道系統泄漏,冷凝水回收率不到20%的現狀,對主蒸汽管道和冷凝水回收系統進行重新輔設,新輔設的主蒸汽管道和冷凝水回收管道大部份采用架空輔設的方式。改造后,經分廠現場測試,蒸汽傳輸熱損失降低到了3%左右,冷凝水實現了100%的回收。
鍋爐富氧助燃改造項目投資65萬,其原理是利用膜分離技術產生含氧率為28%左右的富氧空氣為鍋爐助燃(空氣的自然含氧率為21%左右),可提高鍋爐的平均熱效率,降低排煙溫度,減少鍋爐的煙氣排放量。改造后,經重慶市能源利用監測中心測試,鍋爐平均熱效率提高4.32個百分點,排煙溫度下降37.01℃,排煙處過量空氣系數下降10.08%,天然氣節約率為4.75%,以上年天然氣消耗總量為基數計算,該項目每年可節約天然氣201295.5立方,節約天然氣費用約33.6萬元。
分廠工程設備科制定了節能減排宣傳教育方案,在黨辦等相關部門和各車間的密切配合下,以“全國節能宣傳周”為契機,充分利用櫥窗、展板、掛圖、標語等宣傳工具,大力營造節能氛圍,讓員工進一步明白節能減排的重要性、必要性和緊迫性,不斷增強員工的節能意識。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察