煙草在線南昌消息 近期,江西中煙南昌卷煙廠強化綜合管理體系建設,深入開展對標管理,狠抓物耗控制、設備效率提升、數據流程梳理及分析等基礎管理工作,實現合作品牌生產成本控制新突破。6月份,該廠“雙喜”卷煙加工物耗控制創歷史最好水平,其中,煙葉單耗較上年平均水平下降了0.64公斤/箱。
加強重視,深入對標。在總結以往加工生產經驗的同時,認真剖析“雙喜”卷煙加工生產存在的短板問題,加強主要部門工作協同,積極開展與廣東中煙及各家聯營加工單位的對標交流和學習,查找不足,積極改善。
強化管理,夯實基礎。加強數據管理,全面梳理和規范數據采集、測算、統計、報送的流轉流程。加強對單牌號各批次卷煙生產全過程數據分析,努力尋找關鍵成本控制點。精確“雙喜”梗料流量計計量精度,開展“雙喜”卷煙梗料管損數據測試。推行制絲全線全過程計量管理,對過程殘留物、過程篩分物、過程除塵損耗物等量化管理,控制過程損耗和殘留。強化成本考核,加大“一鍵式”成本考核系統的運用,從殘煙入手控制卷煙物耗;通過開展物耗測試,科學擬定全輔料成本考核指標,實現原輔材料消耗考核全覆蓋。
科學排產,效率保障。合理安排品牌加工生產計劃,盡可能實現同一加工品牌連續生產,減少換牌次數。加強PROTOS新設備操作、維保培訓,實現平穩轉型,發揮新設備對成本降耗工作的保障作用。扎實開展設備改造和保養工作,提升設備運行效率。加強效果驗證和考核,加大調試過程消耗控制,有效降低生產成本消耗。
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篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察