煙草在線據《東方煙草報》報道
三月二十七日,朱金成(右)和工友借助自制小工裝進行復烤機門板焊接作業。劉春培攝
3月28日,秦皇島煙草機械有限責任公司制造中心組對焊接工段2號工位華環復烤機48個門板的焊接任務完成。在保證焊接質量的前提下,該工位員工僅用3天就完成了這項任務,比計劃時間縮短一半。原來,在項目實施過程中,他們充分運用智慧,通過設計制作適用的工裝,提高了效率,保證了產品質量。
華環12000公斤打葉復烤線是秦皇島煙機公司與美國馬克、普洛克特公司合作的項目。為把該線打造成國內打葉復烤樣板線,秦皇島煙機公司自項目啟動之初就明確要求:從設計到制造,都要按照樣板線的標準來做,嚴把質量關,把最優質的產品呈現給用戶。
今年3月,華環線進入組對焊接階段。制造中心組對焊接工段2號工位承擔了3種規格48個門板的制作任務。由于門板采用的是壓力焊的制作工藝,焊接時需要反復在制作平臺上推拉,再加上門板規格較大,即使粘貼防護層,也不可避免會產生輕微劃痕。稍有不慎,還會造成門板扭曲變形,影響產品外觀質量。
為解決這一問題、拿出最優秀的產品,2號工位工位長朱金成根據多年的實際操作經驗,決定著手自制工裝。
朱金成設計的工裝相當于置放在焊接平臺上的一個支架,使用時采用卡具將門板固定在支架上,支架下方安裝了滑動萬向輪,操作時可推動工裝進行推拉,避免了門板與平臺直接接觸產生摩擦。由于加裝了萬向輪,推拉強度降低,以前需要三四個人進行的操作,現在兩個人就可以完成。不僅如此,生產效率也有了明顯提高:以前焊接一個門板需要半個多小時,現在只需15~20分鐘。這樣一來,僅用3天時間,全部48個門板就制作完成,并且沒有任何質量瑕疵。
該工裝在組對焊接工段2號工位華環復烤機門板焊接項目中發揮了很好的效用,目前已經技術人員認證并開始在組對焊接工段其他工位推廣。車間技術人員還將其設計原理逐步應用于折彎機等其他設備,對于提高生產效率、改進產品外觀質量起到了積極的作用。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察